锅炉末级过热器管开裂原因分析.pdfVIP

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《宁夏电力)2012年第6期 锅炉末级过热器管开裂原因分析 康蕊林 (山西省电力建设四公司, 山西 太原 030009) 摘 要: 采用宏观检查、几何尺寸测量、化学成份分析、拉伸性能试验、金相组织分析、非金 属夹杂分析、硬度试验及碳化物成分分析等方法,对某发电厂锅炉末级过热器管开裂原因进 行分析,提出了解决办法。试验和分析结果表明:开裂处管内壁有较深的原始裂纹,在炉内高 应力的作用下,管子靠外壁处产生了蠕变:tL,N及蠕变裂纹,最终导致开裂。 关键词: 末级过热器; 原始缺陷; 高应力 中图分类号:TK223.32 文献标志码:A 文章编号:1672—3643(2012)06—0030—05 有效访问地址: http://dx.d0i.org/10.3969j/.issn.1672—3643.2012.06.008 Causeanalysisonboilerfinalsuperheaterpipecracking KANG Ruilin (TheFourthFilialeofShanxiProvinceElectricPowerConstructionCompany,TaiyuanShanxi030009,China) Abstract: Usingthemethodssuchasmacro-detectionandphysicaldimensionmeasurement,chem. icalcomponentanalysis,stretchperformancetest,metallurgicalstructureanalysis,non—metallicin— clusionanalysis,hardnesstest,carbidecomponentanalysis,analyzescrackingreasonsforfinalsuper- heaterpipeofboilerinapowerplant.Thetestandanalysisresultsshow that:thereisdeeperoriginal crackontheinnerpipewallatthecrackingplace.Intheboilerinnerhighstresseffect,theexternal pipewalloeeuredcreepholeandcreepfatiguecrack,finallyleadtocrack. Keywords:finalsuperheater;originaldefect;highstress DoI:10.3969j/.issn.1672—3643.2012.06.008 某发电厂发电机组为300MW亚临界机组,锅 行至今已累计运行约40000h。 炉是哈尔滨锅炉厂采用美国燃烧公司(CE)的技术 锅炉末级过热器共90屏 ,每屏炉前到炉后共 设计和制造的型号为HG一1056/17.5一YM21。锅炉 16根管,4号炉末级过热器发生开裂泄漏。开裂 为亚临界参数、一次中间再热、自然循环汽包炉,采 管段为末级过热器炉左向炉右数第85屏,炉前向 用平衡通风、直流式燃烧器、四角切圆燃烧方式。 炉后数第 12根,开裂处标高为58.4m。末级过热 锅炉额定蒸发量1007.75t/h,过热器出口蒸汽压力 器出口段管材为SA一213T91,规格为651x7mm。 l7.53MPa,出口蒸汽温度540℃。2005年投入运 为了找到末级过热器管的开裂原因,对锅炉末级 收稿 日期:2012—09—26 作者简介:康蕊林(1971),女,工程师,从事发电厂压力容器无损检测工作。 · 30 · 《宁夏电力)2012年第6期 锅炉末级过热器管开裂原因分析 在,是原始缺陷。管子内壁处一开始就有较深裂

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