XR-Ⅱ新型蓄热式金属镁还原炉.pdfVIP

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肌 doi:10.3969j/.jssn.2095-1744.2012.02.002 XR-II新型蓄热式金属镁还原炉 圜 任 玲,夏德宏,任春晓 北京科技大学热能工程 系,北京 100083 摘要 :针对大型蓄热式金属镁还原炉XR—I工业应用中存在的炉体结构、燃烧系统和燃烧控制等方 面的不足,进一步改进并开发XR-II还原炉,具体措施为还原罐微倾斜安装、增加燃烧器附近的 燃烧空间、增加炉体高度、调整燃烧器的排布、优化燃料分配制度、采用脉冲燃烧方式等。利用 FLUENT软件,模拟XR—II炉内热工过程,确定最短脉冲燃烧时间。模拟结果表明,XR—II炉型结 构较XR—I更合理,并具有更好的温度均匀性。XR—II投产后取得了更好的应用效果,还原工序吨 镁煤耗进一步降低到2.6-2.8t,炉温波动控制在 ±10℃以内,产量更高更稳定。 关键词:镁;还原炉;硅热法;蓄热燃烧技术 中图分类号:TF822;TF062 文献标识码:A 文章编号:2095—1744(2012)02—0033-04 随着镁及镁合金需求量的逐年增加 】,我国作为 32罐增加至66罐,提高 1倍 以上,还原罐的使用寿命 原镁生产大国,镁产量近些年一直居世界首位。然而, 由不到60d延长到90d左右。 镁冶金工业一直存在着能耗高的问题,特别是还原工艺 虽然XR-I的应用较成功,节能降耗效果显著,且 中还原炉的能耗 占总能耗的70%以上 ,因此着重分析 单炉的产镁率和产镁质量得到大大提高。然而,通过对 和解决还原炉存在的问题至关重要。我国的镁生产 98% XR-I工业应用的跟踪试验 ,发现由于操作习惯和为了 以上采用硅热还原法 】。传统的硅热法炼镁工艺中,单 出料方便,人为抬高还原罐罐尾 ,对流场产生扰动,使 台还原炉中还原罐最多不超过32支,且为单面双排。 得空气和煤气混合过快,靠近蓄热烧嘴部分的还原罐温 以煤为燃料 ,吨镁的煤耗约为6.5-7.0t。由于以煤为原料 , 度偏高易高温变形。在XR-I中蓄热烧嘴均匀排布,为 还原炉生产一段时间后,在还原罐壁面形成大量积灰, 保证炉温沿还原罐轴向方向温度均匀 ,故靠近炉墙处的 不但阻碍还原罐与烟气的传热,而且腐蚀还原罐,造成 蓄热燃烧器开度大,中部开度小,造成控制繁琐。此外, 还原周期长、还原罐寿命短。此外,传统的镁还原炉炉 在一个还原周期内,根据实际情况,加热期和保温期的 温随人工加煤及煤的燃烧过程波动较大,一般波动幅度 燃料供应量应相差40%左右,采用调节燃料供应量的 为 -t-50℃左右。 方式实现连续燃烧,导致加热期和保温期的炉温分布不 将蓄热燃烧技术应用到镁还原炉中是实现镁还原炉 一 致。 大型化和大幅度节能降耗的必然选择。已经设计开发的 针对XR—I实际运行中存在的不足,从优化还原罐 以冷净发生炉煤气为燃料、66罐双面双排大型蓄热式金 的安装、增加炉体高度、改进还原罐的间距、优化燃烧 属镁还原炉XR—I3【],将蓄热燃烧技术的优点与金属镁 器的布置、提升燃烧系统的控制等方面改进并优化还原 还原工艺的特点相结合 ,从根本上解决了传统倒焰式金 属镁还原炉炉内流场和温度场分布不均的现象。相比传 基金项 目:中央高校基本科研业务费专项资金项 目(FRF—AS一 统倒焰式还原炉,XR—I还原过程的吨镁煤耗由6.5-7.0 10-oo5B) t降至2.8-3.2t,炉膛内温度波动由 ±50℃减小到 ±15 收稿 日期:2011—10-05 作者简介:任 玲 (1977一),女,内蒙古赤峰市人,讲师,博士, ℃范围内,还原周期由12h缩短至 10.5h,单炉产量由 主要从事动力工程与工程热物理等方

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