锅炉减温器构件开裂分析.pdfVIP

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交流 锅炉减温器构件开裂分析 洪文健 ,胡华胜 (1.广州市特种承压设备检测研究院, 广东广州 510050;2.广东省特种设备检测院, 广东广州 510655) 减温器进 出水管两个部位的开裂进行了检测分析,认为开裂的原因是进出水管与减温器集箱 内部构件焊接形 因升温产生的膨胀受到约束,过大的温差应力导致产生过量的变形及开裂 。 ;进出水管 ;温差应力 ;开裂 中闰分类号:TK228 文献标识码:A 文章编号:1009—9492(2009)02—0092—04 1引言 减温器集箱减温及脱水 。过热蒸汽换热脱水后温度 降为 某厂一台CG一50/3.8一ML2单锅筒 自然循环水管锅炉 352℃进入高温蒸汽过热器进一步升温 。减温器采用 105oC 过热器由低温蒸汽过热器、减温器、高温蒸汽过热器及过 锅炉给水作为冷却水,冷却水从进水管分流经减温小蛇管 热蒸汽出口集箱组成 ,图 1为该过热器结构示意 图及蒸汽 换热,温度升至 190~C后汇集到出水管,送往给水集箱及省 煤器。在减温器中,整个传热过程冷热流体的温度变化如 流程图。该过热器的减温器在使用了3年后 内部构件有两 个部位产生开裂 ,本文主要分析开裂 的原因。 下 :过热蒸汽 :381oC一352℃;冷却水 :105oC一 190 。 图2为减温器对称 中心一侧 的结构示意 图。冷却水 2减温器简介及构件开裂情况 进、出水管均为 t~60x5mm 的钢管,减温器集箱 内对称布 2.1减温器简介 置两段进水管和两段 出水管,每段 长2896mm;每段进水 如图 1所示 ,减温器布置在低温蒸汽过热器与高温蒸 管和 出水管共同由一块支板和一块隔板支撑 ,并与集箱封 汽过热器之间,使低温蒸汽过热器出来 的38l℃过热蒸汽在 头连接 ,隔板与支板间的距离为 2084mm,隔板与集箱封 头距离462mm。进出水管之间焊接 40组 由(k12ram钢管弯 制 的换热小蛇管 。减温器 的承压部件全部是低碳钢 ,板材 为Q235一A,管材为20号钢。 2.2减温器构件开裂情况 现场检查发现隔板与支板 问的出水管弯曲明显,对称 中心左侧 出水管挠度达 16mm,右侧 出水管挠度为 10mm, 而进水管没有弯曲变形 。检查 中还发现对称 中心左侧 出水 管与支板 的固定角焊缝产生开裂 ,进水管隔板外侧焊缝热 影响区有一横向开裂。图3的两张图分别为进出水管两个 部位 的开裂照片,出水管与支板焊接角焊缝开裂 85mm, 如 图3 (a)所示 ;进水

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