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三、现状调查 1、高炉冲渣用水特点 高炉出渣时,要求水压0.25-0.30MPa,单次出渣约1小时。出渣间隙,可停水,约0.5h。日理论可停水时间8小时。 2、目前配用冲渣水泵情况 共计3台水泵,正常一台24小时连续运行,单台水泵功率为160kw,额定电流249A,水泵扬程49m。实际操作中根据用户压力需要,使用水泵出水阀门控制流量,降低电流在210-230A左右。水泵日平均耗电3400kwh。资料统计年耗电119万kwh。 3、存在问题 水泵能力偏大,由于使用出水阀控制压力,局部水头损失较大,设备及管道磨损严重。 出渣间歇时,水泵仍在运行,仅出铁间隙理论日浪费电量:3400kwh/24*8=1133kwh。 原年耗电与压缩后目标年耗电对比图表 针对以上分析,需解决: 第一、避免频繁停水泵,减少由于阀门控制压力导致的局部水头损失过大水泵做功浪费。 第二、最大限度挖掘出渣间隙时节电潜力,即延长水泵在出渣间隙时低负荷运行时间。 最终,小组确定,使用变频调速系统对水泵进行变频控制。即:出渣时,控制水泵高频运行。出渣间隙,控制水泵低频运行。 3、水泵效率提高 水泵的工作效率:ηP =C1(Q/n)-C2(Q/n)2 (式中Q为水量,n为转速,C1 C2 为常数) 通过阀门控制水量时,因转速n不变,而流量Q下降,故效率ηP下降。而通过转速控制水量时,水量与转速成正比,比值(Q/n)不变,故效率始终保持最佳状态。 4、出渣时,可通过对水泵高频进行设定,控制整个水系统压力,代替使用阀门控制压力而导致的局部水头浪费现象,且可降低设备、管道磨损。 变频节电预测: 水泵以高速运行40HZ,低速运行30HZ为例,其工作时高速转速为额定转速的80%,低速转速为额定转速的60%。因水泵功率P与水泵转速n成三次方关系,计算:水泵转速高速时水泵消耗功率为Pz=0.83Pn=0.512Pn,低速时水泵消耗功率为Pz=0.63Pn=0.216Pn,日高速运行18小时,低速运行6个小时,考虑各种损耗以高速节电30%,低速节电节电60%。计算日节电: W=3400KWh/24×(18×0.4+6*0.7)=1275KWh * * 编写:李青凯 芜湖新兴 动力能源部 芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部) WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD 2009年4月 芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部) WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD 变频改造 节能降耗 7 人 数 能源主管 职 务 邱明 技术组织 电气段长 职 务 詹守国 副组长 工段长 职 务 李青凯 组 长 08年7月~09年3月 活动时间 攻关型 小组类型 2008年7月 小组成立日期 变频改造 节能降耗 活动课题 动供工段QC小组 小组名称 一、QC小组概况 实施 初中 电工班长 男 韩蕾 实施 高中 冲渣班长 女 晋七英 实施 初中 电工 男 陈俊 实施 高中 电工 男 吴尚龙 芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部) WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD 经 济 效 益 选 题 生 产 现 状 解决冲渣水能源浪费,降低电耗,降低冲渣水运行成本 变频改造 节能降耗 二、选题理由: 公司 要 求 水泵运行方式及供求匹配不合理,造成冲渣水电能浪费 公司要求节能降耗,压缩成本 芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部) WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD 高炉冲渣水工艺流程示意 芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部) WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD 四、目标值确定 小组经过以上调查和分析研究,确定本次活动的目标值(见下图表):日节电按1200kwh,年运行按350天计,年节电:1100kw.h*350天=38.5万kwh。 芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部) WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD 下降38.5万kwh WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD 芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部) 小组经过讨论,将造成电量浪费的因素从 四个方面表述如下图所示: 五、原因分析 人、机、料、法 芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部) WUHU XINXING
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