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#1机组大修后运行调整需注意的问题
一、燃烧调整方面
喷燃器改造简介:
本次改造由烟台龙源电力技术股份有限公司负责,采用“双尺度”燃烧技术,具体方案如下:改造后燃烧器最上部三层煤粉燃烧器整体下移一个风室节距(利用上组燃烧器的油风室),并在最上层燃烧器上方5987mmmm位置增设SOFA燃烧器。上组三层煤粉燃烧器整体下移1.036米,增加燃尽高度,提高燃烧效率;煤粉燃烧器采用水平浓淡燃烧器+偏置周界风设计;增设四层SOFA燃烧器,SOFA燃烧器喷口可手动水平摆动;一、二次风喷口进行相应的调整,保证燃烧及时、稳定的前提下,控制好主燃烧器区域的还原性气氛;上三层煤粉管道进行全部更换,保证不会因此改变DCS的逻辑;增设SOFA风道为SOFA燃烧器配风。
对于最下层微油点火燃烧器不做改动,将煤2层至煤6层共20只燃烧器改造为垂直浓淡燃烧器,更换原燃烧器一次风室组件、二次风喷口,采用一二次风喷口间隔布置方式,一次风四角通以周界风。为满足现场施工,需拆除布置在燃烬风箱处两侧墙上的次声波吹灰器,并将吹灰器孔封堵。为满足主燃烧器布置,需要在新煤4层加装观火孔。此外,对原二次风门执行器、燃烧器喷口摆动机构进行改造,确保风门调节灵活、燃烧器喷口摆动灵活到位。同时对火检、控制系统进行相应的改进。
改造后燃烧器的参数变化
名 称 单位 原设计 改造方案 燃烧设备 燃烧器总数 个 维持原设计 点火及低负荷油枪型式 侧点火 支 取消侧点火 微油点火油枪配备数量 支 4 保留 油枪 只 8 保留 燃烧器阻力 燃烧器一次风侧 Pa 不改变 燃烧器二次风侧 Pa 不改变 燃烧系统数据 煤粉细度R90 % 22-23 17-18 一次风速度 m/s 29-36 27 一次风温度 ℃ 70 70 二次风速 m/s 45 45 二次风温度 ℃ 310 310 SOFA风速 m/s 45 主燃烧器区域过剩空气系数 / 0.90
本次大修后进行了低氮燃烧改造,喷燃器摆角可调范围有原±25°改为±20°,燃尽风的控制要求暂按下述方式进行:
机组升负荷过程中,当送风机出口风压高于800Pa,逐渐开启燃尽风门,开启顺序为由上而下逐层全开,四层燃尽风门全开后,如送风机出口风压仍高于800Pa,则开启OFA风门。
机组负荷降低过程中,当送风机出口风压接近800Pa,逐渐关闭燃尽风门,关闭顺序为先关OFA,再由下而上逐渐关闭R1-R4燃尽风门。
运行中如制粉系统热风调门全开后仍不能满足制粉系统干燥出力(磨煤机正常出力下,磨煤机出口风温不低于65℃且磨煤机入口负压能够保持在-100Pa左右即为满足制粉系统用风需要),可适当关闭部分燃尽风门,以提高送风机出口风压,满足制粉系统用风需要。
机组负荷低至168MW,燃尽风门全关。
机组纯凝工况下,负荷在250MW-290MW范围内,且三套制粉系统运行时,控制氧量在3.0%;机组负荷低于250MW,控制氧量在3.5-4.0%左右。
#1机组供热期间,锅炉热负荷的高低参考再热器出口压力,一般对应关系为:再热器出口压力乘以100即为锅炉在机组纯凝工况下对应的热负荷。如:再热器出口压力为2.5MPa,则其对应的纯凝工况下机组负荷约为250MW。供热期间氧量的控制按如下要求进行:
1) 再热器出口压力2.5MPa以上,控制氧量设定值为3.0%。
2) 再热器出口压力2.3-2.5%,控制氧量设定值为3.5-4.0%
3)再热器出口压力低于2.3MPa,控制氧量设定值为4.0%
机组负荷大于70%(235MW),上组喷燃器摆角可以提高至100%,下组喷燃器摆角不高于90%,喷燃器摆角提高后要密切注意燃烧稳定情况及水冷壁结焦情况,发现炉膛负压有波动增大趋势或结焦倾向,应恢复喷燃器摆角至50%-70%;机组负荷低于70%后为确保燃烧稳定,控制下组喷燃器摆角不高于80%。
汽温调整与摆角的配合按如下方式进行:汽温降低时,应首先提高燃尽风摆角,燃尽风摆角达高限后再逐步提高喷燃器摆角,摆角摆动过程中注意各角动作一致。汽温升高过程中摆角摆动顺序与上述过程相反。
注:
喷燃器摆角摆动过程中,仅煤二层、煤三层、煤五层、煤六层可摆动,煤一层、煤四层喷燃器固定在水平位置不可动。当甲乙丙制粉系统运行时,上组喷燃器仅煤五层的#2、4角喷燃器可摆,对汽温影响较小,当甲乙丁或甲乙丙丁制粉系统运行时,上组摆角对汽温的影响较大。
#1炉大屏壁温低三点与其它测点偏差较大,负荷大幅度波动过程中易出现超温现象,运行中需加强监视。在没有确定测点有问题前,认为改点指示正常,防止超温现象的发生。
二、制粉系统运行方面
木块分离器换型后,必须执行好每班木块分离器的定期清理工作。每月5日、15日、25日08:00~14:00班拉动木块分离器篦子
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