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52 液压与气动 2009年第4期 底座 底座销子 气缸 叉头 践证明该方法实施后气缸的状态运行 良好,销子的改 进没有影响水切板的切水效果。 (1)提高检修该项 目的作业效率。具体的对比如 图3所示 :深颜色的为改进前的更换时间,浅颜色的为 改进后的更换时间。同时点检维护的增加,每次拆装 图2 装配好的气缸组件 叉头销子的时间不断在缩短,效率提高的更加明显; 2)叉头销子结构的改进 更换气缸所用的时问 叉头销子和销孔的配合由原来的(+0.(I5~+0.151) 范围采用0.151mm。针对连接螺栓常出现滑牙和断 裂的现象,以及可靠性差且拆装不便,销子的两侧钻孔 装开口销定位问题进行改进。同时利用点检标准规范 气缸销子的点检,彻底解决了销子拆卸难的问题。 J 2 3 4 6 , 3 新思路、新工艺的实践 图3 改进前后更换气缸时间对 比 实践是检验真理的唯一标准,因而需要现场更换来 (2)减少了检修的负荷,降低了检修人员的工作 检验新思路、新工艺是否有效,具体实施步骤和方法如 量,节省了检修费用; 下。 (3)保证了气缸在良好的状态下运行,彻底解决 3.1 高效更换 F0~6入 口下水切气缸 了由于定修时间的限制气缸只能带 “病 ”工作的隐患, 1) 气缸的拆除 改进后每次在8h的工艺停机时间内就可以完成,彻 (1)拆气缸插头销子:拆除气缸销子的卡板 ,用准 底解决了由于时间限制气缸无法更新上机的问题。 备好的除锈剂喷到销子和插头的结合面处,浸泡一会, 4 实施后的经济效益分析 然后把销子拆下; 根据梅山热轧厂编制的周期维护项 目的规范,1 (2)拆气缸底座:用气割拆除气缸底座 的4个螺 对气缸的更换周期是 l2个月 ,即每年更换 7对气缸, 栓,把整个气缸拆下并搬运出机架; 人工34 h,则 1年产生的效益A1是833(元);更换 (3)用同样的办法拆除并移走另外一只气缸。 1对人 口下水切气缸能节约3.5h的抢修时间,产生的 2)气缸的安装 经济效益A2是 116.62万元 (按 “节约时间3.5X小时 (1)安装和固定气缸底座:一个人把预组装好的 产量400X吨钢价格利润340X1年更换气缸的数量 7 气缸底座和机架的螺栓孑L位置对好,另外一个人安装 X精轧工序贡献系数35%”计算),则更换工艺改进产 4个螺栓并装螺母紧固到位 ; 生的年经济效益为 116.7万元 。 (2)安装气缸叉头销子 :对正销子孔的位置并安 5 结论 装到位,两侧安装开 口销,便于下次更换,省去了安装 实践证明该方法是行之有效 的,缓解 了精轧 区的 卡板的工序; 检修压力,确保设备在良好的状态下运行,该操作法已 (3)用同样的步骤安装另外一只气缸。

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