110千伏荔电降压站#1主变故障的研究和分析.pdfVIP

110千伏荔电降压站#1主变故障的研究和分析.pdf

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11O千伏荔电降压站}}1主变故障的研究和分析 陆国俊1 罗真海 041 (广东电网公司广州供电局、广州510) 摘要: 2002年广州增城供电局发生了一起1lOkV主变绝缘损坏故障,影响了电网安全运行。通 过应用Callahan数值分析算法建立了数学模型,对断路器不同期开合在变压器内部绕组产生的操作过电 压进行计算,现场模拟测试验证了数学计算结果合理性,计算分析结果符合故障变压器故障现场和主变 吊检情况。在此基础上提出了故障原因和相应的反事故措施。 关键词:故障;研究;分析 1 引言 本文介绍了广州荔电降压站1lOkV#1主变故障情况和原因分析过程。通过采用半隐格 故障的暂态过电压和涌流进行计算,并进行了现场验证测试,测试数据与理论计算数据基 本相同,主要参数最大相对误差不超过3.43%,验证了数学计算模型的合理性。计算分析 结果符合变压器故障现场和吊罩检查情况。研究结果为选择变压器绝缘保护配置方式和断 路器分合同期的定期校验提供了理论依据,计算结果对高压变压器绝缘设计、运行故障分 析具有较高参考价值。 2故障发生及处理经过 2.1 故障现场情况 2002年9月12日,荔电降压站值班人员根据设备轮换制度的要求,执行#l变由热备 关,#l主变轻、重瓦斯、差动保护同时动作,{{l变高101开关跳闸。#1主变压力释放阀动 相电压约为正常值的50%。现场检查情况如下: (1)itl主变压力释放阀大量喷油,瓦斯继电器断面以上变压器油已全部泄漏,继电器 未能收集故障气体。 (2)ttl主变三相变高及中性点套管上瓷套背离中性点方向偏移。C相偏移最大,约为 25mm。三相套管绝缘油全部泄漏。 (3)三相套管升高座以下本体箱壳鼓出,C箱相关部位突出最大,约为50mm;该面箱 壳四条加强筋与箱壳底部焊接处脱焊,加强筋与外壳焊接处撕开两个约lmm2的孔,绝缘油 1 泄漏。 现场分析认为该主变已严重损坏,须退出运行,返厂检修。 图1 变压器故障现场 图2 主变高压套管已发生移位 2.2故障主变设备情况及现场试验结果 该主变型号SFZ7—31500/110,额定电压110+8×1.25%/1 水平L1480AC200kV,变高中性点L1325ACl40kV,低压侧LI 1日投运。 该主变投产后预防性试验数据未见异常。现场试验结果如下: (1)#1主变绝缘电阻及直流电阻试验合格。 (2)#1主变本体油样严重炭化,色谱分析数据显示,氢气含量471l-J.L/L、乙炔含量47.4 u u L/L,严重超标;总烃1606.3L/L严重超标,按三比值法分析故障为贯穿性电弧放电。 (3)#1主变变低套管、变低母线桥绝缘试验合格。#1变变低避雷器无动作。 期C相一B相超标(8.15ms)外,其他设备测试未见异常。 2.3吊罩检查情况 吊罩检查发现箱底有铜珠;高压、低压与调压线圈未见异常,绝缘垫块无移位、松动; 处有9个放电点,烧蚀面积约3cm2。 3故障原因分析 3.1故障过程分析 根据主变吊罩检查,可以判断本次故障属于绝缘击穿,放电通道位于C相套管下均压 环与箱壁之间。由于变压器箱壁放电点处的不规则形状导致该处电场畸变,使该位置成为 绝缘薄弱点,在绝缘设计裕度不足和变压器油绝缘性能下降的条件下,主变开关不同期合 闸引起操作过电压导致绝缘击穿,电弧产生的气体急剧膨胀,导致箱壳变形和套管上瓷套 移位。 图3变压器箱壁放电点 图4高压套管均压环处放电点 3.2操作过电压产生原因分析 (1)测量和计算数据 故障后对#1变高101丌关动作参数进行测量,测量结果如下: 表1 故障后变高开关动作参数测量结果 项目 标准值(ms) 相序 测量平均值(ms)

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