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11O千伏荔电降压站}}1主变故障的研究和分析
陆国俊1 罗真海
041
(广东电网公司广州供电局、广州510)
摘要: 2002年广州增城供电局发生了一起1lOkV主变绝缘损坏故障,影响了电网安全运行。通
过应用Callahan数值分析算法建立了数学模型,对断路器不同期开合在变压器内部绕组产生的操作过电
压进行计算,现场模拟测试验证了数学计算结果合理性,计算分析结果符合故障变压器故障现场和主变
吊检情况。在此基础上提出了故障原因和相应的反事故措施。
关键词:故障;研究;分析
1 引言
本文介绍了广州荔电降压站1lOkV#1主变故障情况和原因分析过程。通过采用半隐格
故障的暂态过电压和涌流进行计算,并进行了现场验证测试,测试数据与理论计算数据基
本相同,主要参数最大相对误差不超过3.43%,验证了数学计算模型的合理性。计算分析
结果符合变压器故障现场和吊罩检查情况。研究结果为选择变压器绝缘保护配置方式和断
路器分合同期的定期校验提供了理论依据,计算结果对高压变压器绝缘设计、运行故障分
析具有较高参考价值。
2故障发生及处理经过
2.1 故障现场情况
2002年9月12日,荔电降压站值班人员根据设备轮换制度的要求,执行#l变由热备
关,#l主变轻、重瓦斯、差动保护同时动作,{{l变高101开关跳闸。#1主变压力释放阀动
相电压约为正常值的50%。现场检查情况如下:
(1)itl主变压力释放阀大量喷油,瓦斯继电器断面以上变压器油已全部泄漏,继电器
未能收集故障气体。
(2)ttl主变三相变高及中性点套管上瓷套背离中性点方向偏移。C相偏移最大,约为
25mm。三相套管绝缘油全部泄漏。
(3)三相套管升高座以下本体箱壳鼓出,C箱相关部位突出最大,约为50mm;该面箱
壳四条加强筋与箱壳底部焊接处脱焊,加强筋与外壳焊接处撕开两个约lmm2的孔,绝缘油
1
泄漏。
现场分析认为该主变已严重损坏,须退出运行,返厂检修。
图1 变压器故障现场 图2 主变高压套管已发生移位
2.2故障主变设备情况及现场试验结果
该主变型号SFZ7—31500/110,额定电压110+8×1.25%/1
水平L1480AC200kV,变高中性点L1325ACl40kV,低压侧LI
1日投运。
该主变投产后预防性试验数据未见异常。现场试验结果如下:
(1)#1主变绝缘电阻及直流电阻试验合格。
(2)#1主变本体油样严重炭化,色谱分析数据显示,氢气含量471l-J.L/L、乙炔含量47.4
u u
L/L,严重超标;总烃1606.3L/L严重超标,按三比值法分析故障为贯穿性电弧放电。
(3)#1主变变低套管、变低母线桥绝缘试验合格。#1变变低避雷器无动作。
期C相一B相超标(8.15ms)外,其他设备测试未见异常。
2.3吊罩检查情况
吊罩检查发现箱底有铜珠;高压、低压与调压线圈未见异常,绝缘垫块无移位、松动;
处有9个放电点,烧蚀面积约3cm2。
3故障原因分析
3.1故障过程分析
根据主变吊罩检查,可以判断本次故障属于绝缘击穿,放电通道位于C相套管下均压
环与箱壁之间。由于变压器箱壁放电点处的不规则形状导致该处电场畸变,使该位置成为
绝缘薄弱点,在绝缘设计裕度不足和变压器油绝缘性能下降的条件下,主变开关不同期合
闸引起操作过电压导致绝缘击穿,电弧产生的气体急剧膨胀,导致箱壳变形和套管上瓷套
移位。
图3变压器箱壁放电点 图4高压套管均压环处放电点
3.2操作过电压产生原因分析
(1)测量和计算数据
故障后对#1变高101丌关动作参数进行测量,测量结果如下:
表1 故障后变高开关动作参数测量结果
项目 标准值(ms) 相序 测量平均值(ms)
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