石灰节能技术在生产中的探索研究.pdfVIP

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石灰节能技术在生产中的探索研究 王宏强 梁俊杰 吕书民 郭世朴 (舞钢中加钢铁有限公司) 摘要论述了在石灰窑生产中助燃风、冷却风变化对生产的影响.以及采用先进热交换器所起到的节能效果。 关键词助燃风冷却风风压节能技术 I概述 当前作为基础工业材料的石灰已被广泛应用于许多领域,如化工、建筑、冶金、食品等工业部门,随 着需求量的日益增长及能源价格的不断上涨,采用先进的生产技术、提高产量和采用节能技术降低能耗, 是当今石灰生产企业需要认真思考的一个重要问题。以下从实际生产过程中对生产工艺的改进所产生的效 果来分析。 2助燃风及冷却风对生产产生的影响 目前生产的几种炉型中以直筒竖炉最为常见,其优点是投资少、节能环保、操作性强,但产品质量与 回转窑相比还有待提高,但完全可以满足烧结生产需要。这里就以直筒竖炉的实际生产情况为例来探讨生 产中存在的问题以及取得的一些成果,供大家来一起研究。 2.1冷却风对生产的影响 冷却风在石灰生产中起到双重作用,一是冷却焙烧好的生石灰,确保出灰温度正常;二是参加与煤气 的燃烧。也就是说冷却风在冷却成品会的过程就是冷却风预热的过程。但在冷却风入炉分布是否均匀对冷 却效果起到决定性作用,参考1996年包头钢铁学院所做的“石灰窑气流分布与温度分布研究报告”所得出 的结论:尖塔型风帽气流及温度场分布均匀,消除了回旋区。2006年,中加钢铁公司石灰车间l号、2号 石灰窑建成投产,石灰窑由信钢设计,采用尖塔型风帽,投产后效果明显。以下是与某钢铁公司采用蘑菇 型风帽气烧石灰竖炉产品质量对比(注:尖塔型风帽为专利产品)。 襄1 由表l可以看出.采用尖塔型风帽后,产品质量有较大的提高,其原理是采用尖塔型风帽后入炉冷却 风分布比较均匀,同时冷却风也得到了均匀的预热效果,为稳定炉内温度场提供了保障,有效的降低偏烧 现象.所以产品质量有明显的提高。 2.2助燃风对生产的影响 2007年.由于中加钢铁公司原料结构有较大的变化,对生石灰需求量有较大提高,每日240吨生石灰 已不能满足生产需要,为了满足烧结用灰需求,只有提高产量,并对参数进行了调整如下。 裹2 ·601· 由表2可以看出。提高冷却风风量和压力,造成炉内焙烧带上移,石灰石在炉内的焙烧时间缩短;助 燃风风量和压力降低,造成燃咀火焰往炉内的喷射强度变小,穿透力下降,燃烧情况向四周发展,中心较 弱。石灰石生烧较多,产品质量指标有所降低,但对高炉炼铁来说可以满足其生产需求。 2.3新建3号石灰窑提高冷却风和助燃风后对产品质量产生的影响 行了改进,未了解决风量不足问题加大了冷却风机和助燃风机的风量,并在石灰窑废气管道上安装了先进 的波纹管高效双预热器,提高换热效率,预热助燃空气和煤气,及充分回收废气中的热量,达到了节能环 保的目的,3号石灰窑(换热器未投用)与原l号、2号石灰窑生产情况对比如下。 衰3 由表3可以看出。3号石灰窑在生产工艺和设备改进后,产品产量、质量都有明显提高,吨灰煤气消耗 降低比较明显。提高冷却风及助燃风的压力,气流和温度场在炉内分布均匀,燃咀火焰往炉内的喷射强度 提高,在炉内均匀焙烧,中心与四周石灰受热均匀。另外提高冷却风的风量减少助燃风的风量也起到了回 收成品会预热的目的,不但可以减少热量损失,而且可以提高煤气燃烧效果(因为冷却风到达煅烧带与煤 气混合燃烧前温度可以达到900。C以上)。所以3号石灰窑成品灰的质量得到有效提高,煤气消耗有明显的 降低。 2.4高效双预热器投用后对生产产生的影响 衰4 由表4可以看出。在3号石灰窑废气管道上安装波纹管高效双预热器投用后,实现了对烟气余热的回 600m3/h,回收的热能相当于减少了煤气的燃烧,减少了废气的排放,具有较好的经济效益和社会效益。 炉顶高温烟气进换热器前采用合理的工艺,减少管道长度,并对管道进行保温,减少热量损失:高温 烟气进入换热器后,对波纹管道内的助燃空气和煤气进行充分预热,在助燃空气和煤

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