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液化气铜片腐蚀原因及解决措施.pdf
第 l7卷第 1期 天 津 化 工 V .17No.1
2003年 1月 TianjinCh~(nicalIndustry Jan.2003
· 科研生产 ·
液化气铜片腐蚀原因及解决措施
陈勇 。赵光辉 。于洪 。常玉红
(1.大庆石化公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711;2.大庆石化公司研究院,黑龙江 大庆 163714)
摘要:本文就引起液化石油气(U)G)铜片腐蚀不合格的原因进行了分析,对JX一1A精脱硫剂工业应用效
果进行了探讨,结果表明JX一1A精脱硫剂在解决了u)G铜片腐蚀不合格方面有很好的效果。
关键词 :液化气;脱硫 ;腐蚀
中图分类号:TE646 文献标识码:B 文章编号:1008—1267(20H03)01—0039—03
随着市场经济的发展和环保意识的增强,人们对 分硫醇,最后对u)G进行水洗沉降,将LPG送往气体
作为化工原料和民用燃料的液化石油气 (LPG)的质 分馏装置或去产品罐区。各厂采用的工艺流程基本
量要求也越来越高。其中I2G中的硫含量一直受到 相同,但所用的脱硫溶剂却不同。目前常用的脱硫溶
普遍关注。大庆石化公司炼油厂的 140Mt/a重催装 剂有一乙醇胺、二乙醇胺、二异丙醇胺和甲基二乙醇
置开工以来,随着原料油掺渣比的升高,LPG的脱硫 胺等。表 l列举了一些脱硫溶剂的特性及效果。[
装置运行不理想,经常出现 u)G铜片腐蚀不合格问 表 1 各种脱硫溶剂的特性
题,使大庆石化公司的经济效益蒙受巨大损失。因此 名称 一乙醇胺 二乙醇胺 二异丙醇胺 甲基二乙醇胺
我们对铜片腐蚀不合格问题进行了研究和分析,制定
出了合理的、经济性较好的脱硫方案,取得了良好的
经济效益和社会效益。
1 铜片腐蚀不合格的原因分析
由于各厂原油组成、加工方案、工艺条件及脱硫
溶剂的不同,造成了u)G中硫化物种类和含量的差
异,从而使u)G出现了铜片腐蚀不合格的现象。大
由表L可以看出,这几种脱硫溶剂都具有酸气负
庆炼油厂重油催化原料的掺渣比大于60%,L 的
荷较大,而蒸气压较小 (除一乙醇胺外)的优点,尤其
硫含量较高。脱硫装置采用直接进料,脱硫溶剂为氨
以甲基二乙醇胺最为突出。而氨水的蒸汽压高,对硫
水,有一个水洗沉降罐。我们根据装置的具体情况,
化物的负荷较小,这可能是造成铜片腐蚀不合格的原
在原油组成和加工方案不变的前提下,分别从脱硫溶
因之一。同时也对氨水、碱液浓度及流量进行了调
剂和脱硫工艺条件两方面对铜片腐蚀的影响作了分
整,2000年8日的实验结果见图1。
析和研究,找到一种行之有效的解决方法。
由图l可以看出,随着碱液流量和浓度的提高,
1.1 不同脱硫溶剂对脱硫效果的影响
脱硫后 LPG中的总硫量逐渐减小。而随氨水流量和
气体脱硫方法基本上分为两大类:[]一为干法脱
浓度增大时,脱硫后LIW,中的总硫量变化不明显,从
硫 ,常用的有氧化锌法、活性炭吸附法等;另一种为湿
而说明氨液对硫化物的吸附量较小、吸收速度较慢,
法脱硫,即
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