提高钢筋机械锚固端头连接点合格率.ppt

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D 阶 段 钢筋放置在卡压支架上时,钢筋上的标识1与套丝机支架上的标识2重合一致。 实施对策 实施效果:通过此做法的落实,丝头的长度合格率为98.5% 。 钢筋固定牢固后,随着卡压支架缓缓插入套丝机时,当卡压支架上的标识2与机体上的标识3重合时,说明套丝长度满足要求,并立即停止套丝。 D 阶 段 实施对策 D五:根据强度要求进行选材 D 阶 段 实施对策 为保证强度要求,我们根据厂家提供的3种不同材质的锚固板,每种取10个进行试验,结果如下: 实施效果:通过选材和实验,锚固板的材料选定为45号锻钢能够满足要求。 锚固板原材料 锻钢45 QT450-10 Q235 破损个数 0 1 2 D六:根据要求进行设计、优化 D 阶 段 实施对策 首先我们利用正交试验法,制定了厚度和承压面积试验方案,利用实施五选择的锻钢45号锚固板,以钢筋直径作为基准厚度,以钢筋截面积的4倍作为基准承压面积,在此厚度和直径的基础上,每增加1mm试验一次,每次试验取3支试件,当3支试件的试验拉力达到钢筋极限强度标准值时,未出现脱丝和破损现象,说明厚度和承压面积达到了要求,两种型号的锚固板正交试验统计表如下: D 阶 段 实施对策 直径22钢筋统计表 试验计划 试验结果 因素 试验号 锚固板厚度增加值(mm) 锚固板直径增加值(mm) 脱丝现象 锚固板破损现象 1 1 0 3 3 2 1 1 3 3 3 2 1 2 2 4 2 2 2 2 5 3 2 2 1 6 3 3 2 1 7 4 3 1 1 8 4 4 1 1 9 5 4 0 0 10 5 5 0 0 直径25钢筋统计表 试验计划 试验结果 因素 试验号 锚固板厚度增加值(mm) 锚固板直径增加值(mm) 脱丝现象 锚固板破损现象 1 1 0 3 2 2 1 1 3 3 3 2 1 2 2 4 2 2 2 2 5 3 2 2 2 6 3 3 2 2 7 4 3 1 1 8 4 4 1 1 9 5 4 0 0 10 5 5 0 0 D 阶 段 实施对策 D 阶 段 实施对策 实施效果:根据确定的数据重新制作了3个试件进行试验,均未出现脱丝和破损现象。 考虑到其他不利因素,最后确定锚固板的厚度和直径如下表: 钢筋直径mm 22 25 锚固板确定厚度mm 28 31 锚固板确定直径mm 49 55 C阶段:实施效果 为检查措施1—5的综合实施效果,我们制作了100支试件进行试验,结果如下: (一)效果检查 序号 不合格项目名称 试验根数(支) 试验结果(支) 不合格率% 1 脱丝 100 0 0 2 锚固板破损 100 0 0 3 钢筋拉断 100 0 0 通过试验结果表可以看出,合格率为100%,因此,可以展开大批量生产。现场对批量生产的锚固筋进行取样送检,每500支为一抽样批次,共55个批次,每批次抽取3支,检测结果均全部合格,统计如下: 序 不合格项目名称 试验根数(支) 试验结果(支) 不合格率% 1 脱丝 165 0 0 2 锚固板破损 165 0 0 3 钢筋拉断 165 0 0 试验报告 钢筋机械锚固检测报告1 钢筋机械锚固检测报告2 实测值与目标值的比较: 根据实验和抽样检测统计表可以看出,合格率由54%提高为100%,同时,抽样检测均满足要求,达到了预期目标。 1.经济效益: 本工程共采用机械锚固钢筋27232支,通过采用此项新技术提高了工程质量,降低了机械锚固节点不合格率,缩短了钢筋的锚固长度,降低了钢筋用量,节约了资源,使梁柱节点部位钢筋数量相对减少,便于对砼的振捣,增强梁柱节点部位砼的密实度,本成果共降低成本9.6万元。 (二)效益分析 2.社会效益: 这次攻关活动取得的成果,成功的解决了钢筋机械锚固连接点合格率少的问题,保证了工程的顺利施工,同时为这项新技术在公司的推广和应用起到了示范作用。而且增强了质量意识,总结了施工经验,提高了公司的社会信誉 。 A阶段 巩固措施 通过这次QC攻关活动,达到了预定的目标。我们已把这次活动的对策与措施编写《钢筋机械锚固施工工法》,在公司内推广、学习,为以后的施工提供了经验。 五、总结及今后打算 (一)总结 这次成功的小组活动, 提高了小组成员的高质量意识和个人工作能力,增强了攻克技术难题的信心和团结协作的团队精神。 全体成员在活动后相关状态的提高,是一种无形的效益,是企业的宝贵财富。用统计表表示如下: 小组在活动前后的状态自我评价表和雷达图 状态

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