废乳化液处理工艺与与研究中期考核.pptVIP

  • 0
  • 0
  • 约2.03千字
  • 约 21页
  • 2017-08-29 发布于安徽
  • 举报

废乳化液处理工艺与与研究中期考核.ppt

大连交通大学研究生中期考核 废乳化液治理工艺过程研究 指导教师:许 芝 费庆志 汇报人:李福忠 中期报告内容 一、课题介绍 二、课题研究进展 三、下一步计划 一、课题介绍 废乳化液治理工艺过程研究。 共凝聚气浮→悬浮碳生化→生物接触氧化 ↓ 沉淀过滤吸附 该工艺虽不是目前废乳化液前沿科技,但是由于技术并不过于复杂,组合搭配合理,将大大提高对废乳化液的处理效果。实验目标使出水标准达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)要求: COD〈50mg/L、BOD5〈10mg/L、总氮〈15mg/L、SS〈20mg/L。 在实验室用小型设备模拟处理废液,通过实验为实际废乳化液处理工艺提供数据放大参考。 共凝聚气浮 目前工业废乳化液COD含量非常高,往往到达50000~10000mg/L。而本实验要通过第一步处理使COD去除率在85%左右,油处理95%。出水COD在10000~2000mg/L。 在此处理过程中,主要通过实验测出混凝剂和助凝剂的选择,以及加入的量。 悬浮碳生化 此过程中,使COD去除率在70~80%,出水COD含量达到3000~500mg/L。 此过程实验要得出活性炭粉末、活性污泥加入量以及停留时间等参数。对活性污泥的特性做好观察研究。 生物接触氧化 在此过程中争取COD去除率达到90%,处理后COD含量〈300mg/L。争取直接达到〈50mg/L水平,减少一步处理工艺,节省投资和运行成本。 此过程要选定填料的选择,测定生物膜的特性和停留时间。 沉淀过滤吸附 经过最后一步处理使COD含量〈50mg/L.达到辽宁省直接出水标准。 通过实验确定沉淀时间、过滤滤料大小。吸附碳选择,停留时间。 二、课题进展 1、继续阅读相关文献,为实验提供充足的帮助和参考。 2、进入四个处理过程的第一个过程参数测定工作。 3、走入工程现场充分参与实践,增强动手能力,提高宏观认识。 实验使用原水为机械加工废乳化液,pH值为9, CODcr为61000mg/L 。 在实验室测定第一步共凝聚气浮处理过程中PH值选择,混凝剂和助凝剂的选择,以及加入的量。 确定试验PH值 取5个烧杯,分别加入200ml废水,将PH值调到5.0、6.0、7.0、8.0、9.0。同样加入2mlPAC。搅拌5分钟,静置15分钟。 实验表明PAC处理PH值选择在8.0左右破乳效果好,矾花大,分层较快。 确定PAC和PAM添加顺序 调整pH值至8左右,采用PAC和PAM为混凝剂和助凝剂,首先确定试剂投加顺序的影响,分为先加PAM后加PAC和先加PAC后加PAM两组(加药间隔2分钟),确定第二组为理想投加方式。 确定PAC和PAM的最佳投加量。 1、取5组烧杯各加50ml水样,调整PH值至8.0,分别投加5ml、10ml、15ml、20ml、25mlPAC(10g/L),加2mgPAM,测得CODcr值(1.23×10 4 mg/L、 1.06×10 4 mg/L、 0.94×10 4 mg/L、 0.93×10 4 mg/L 、0.92×10 4 mg/L) PAC投加量与COD去除率的关系 在15ml标准后变化不明显。 所以选择PAC投加量为3g/L。 2、取5组烧杯各加50ml水样,调整PH值为8.0,分别加入1mg、1.5mg、2mg、2.5mg、3mgPAM,加入15mlPAC,测得CODcr值(1.11 × 104 mg/L、0.93×104 mg/L、0.945×104 mg/L、 0.95×104 mg/L 、0.95×104mg/L) PAM投加量与COD去除率的关系 从去除率中可以看出PAM30mg/L为最佳投加量。 不同混凝剂处理废乳化液结果 三、下一步计划 2009.5-2009.12 对剩下的悬浮碳生化、生物接触氧化、沉淀吸附过滤过程参数继续进行测定,不断调整处理工艺,使出水达到要求,为实际废乳化液处理工艺提供数据放大参考。 2010.1 论文整理及答辩

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档