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汽轮机通流部分的故障诊断.doc
汽轮机通流部分的故障诊断
摘要:近年来,随着社会的进步和科技的发展,火力发电厂的自动化水平也在不断提高,尤其是在计算机的
运用以后,日常的汽轮机检修实现了“预知性”。预知性检修可以实现汽轮机组运行的经济性和可靠性,引起
了各个部门的广泛重视。文章主要对汽轮机通流部分的故障诊断进行了介绍。
关键词:汽轮机;通流部分;故障诊断
近些年来“状态检修”的概念经常被提起,随
着这一概念的提出,汽轮机主体以及相关部件的监控
与运行状态诊断得到了广泛的研究。其中通过对轴系
的振动量进行分析得到汽轮机故障诊断的方法较为常
用。随着这方面的不断研究,关系到热力参数变化的
通流部分的故障诊断已经被广泛的重视和研究。一般
情况下,相关温度、压力、流量等热力相关参数的变
化不仅能够使汽轮机的相关效率产生变化,而且能够
反映出通流部分的故障。因此,通过对通流部分的各
种热力参数进行监测,计算得到实时的内效率,与汽
轮机理论达到的效率值进行比较就能够得到整个通流
部分的运行状况以及运行的经济效益。本文主要通过
对某热电厂一台300MW汽轮机通流部分的一次成功故障
诊断,进而对相关热力参数的监测以及通流部分的故
障诊断进行相关的研究。
一、相关研究汽轮机设备的概况
本文主要研究的汽轮机设备是一台由哈尔滨汽轮
机制造厂生产的额定功率300MW的汽轮机发电设备。汽
轮机型号为N300-16.7/537/537-2,型式为亚临界、一
次中间再热、2缸2排汽、高中压合缸、单轴凝汽式。
正常运行时的主要参数为:蒸汽主压力为16.7MPa,流
量为892.66t/h,用于调节的后压力为11.85MPa,用于
再热的蒸汽压力为3.235MPa,流量为746.8t/h,低压
缸的排气压力为4.5kPa,高压缸的调节级叶是优化型
浮动式阻汽片,其顶围带有汽封装置,高压缸以及中
压缸的动叶叶顶汽封都是离低齿浮动式阻汽片。
二、汽轮机相关的故障现象
该汽轮机组在2003年7月进行了试运行,时间为
168小时,试运行后正式投入试生产运行。在试生产过
程中,运行状况较好而且稳定,没有出现任何异常现
象。期间的主要参数为:调节级压力为12.16MPa,高
压缸的内效率为84.65%,中压缸的内效率为90.72%,
与设计时的理论值相比,存在偏差较小。其中高压
缸、中压缸、低压缸所占的整机功率分别为30.57%、
26.29%、43.14%。总体上讲该汽轮机在试生产过程中
基本上满足了设计时所要求的各项需求。
该汽轮机组在投入生产运行一年后,即2004年10
月15日出现了锅炉管爆裂事故,随即停产抢修,于19
号完成抢修操作,并马上投入生产。但是在此次故障
以后,该汽轮机逐渐产生带负荷能力下降的现象,主
要表现为:整个汽轮机组负荷达到300MW时,主蒸汽
压力达到甚至是超出设计时的额定值,并且需要开启
全部六个高调门,而这在故障前只需要4~5个就可以
实现,而且主蒸汽的流量也有很大程度的增加,高达
30t/h。与原先同条件下的生产相比,故障后的汽轮机
带负荷能力明显下降,但是诸如振动等监测项目没有
发生明显变化。
三、汽轮机故障的试验与结果分析
(一)汽轮机设备的现场检查
为了找到汽轮机组带负荷能力下降的原因,对整
个汽轮机组进行了全面细致的检查,但是没有发现较
为明显的故障原因。对六个高调门对的开启状态以及没有发现异常的声响,对高调
门前后压力进行观察,压力降低很少,排除了由于门
心掉落的原因。
(二)各种热参数的比较
从该汽轮机组的各种监测数据来看,较为明显的
变化是:故障前,该机组负荷300MW时主蒸汽压力为
15.6MPa,调节级压力为12.2MPa。但是在发生故障以
后,机组的主蒸汽压力上升到16.7MPa,调节级压力也
增加到12.6MPa。但是根据正常的汽轮机运行特点看,
汽轮机是由多级组成的,当工作状况发生变化时,正
常情况下只有一级和最后几级产生变化。其中一级在
带负荷变化时产生较大变化,最后几级只有在负荷和
凝汽器压力产生变化时才会有较大的变化,通流部分
其他各级的压力应该维持在一个相对稳定的状态。
为了对汽轮机通流部分进行检测是否发生故障,
所以应该在主蒸汽压力以及高调门开度相同的条件
下,选取参数进行对照。采取热力试验对该汽轮机组
的通流部分进行检验,选取热力参数,与故障前的记
录数值对比。因为现在机组在满负荷条件下,高调门
的开启数量增加,而且主蒸汽压力升高,所以,以试
生产时机组在高调门全开时的最高出力工况为基准工
况,对现在带负荷300MW以及高调门全开时的参数进行
选取,并进行比较计算。
通过一些数据显示,在相同的调门开度下,机组
的最大出力下降了9.3%,主汽流量下降了9.5%,调节
级压力下降了6.8%,一段抽汽及以后各级抽汽压力下
降了10%左右。
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