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PLC润滑控制器在大型挖掘机上的应用.pdf
维普资讯
32 铜 业 工 程 2007 №3
文章编号:1009-3842(2007)03—0032—02
PLC润滑控制器在大型挖掘机上的应用
田灵华。蔡学军
(江西铜业集团公司德兴铜矿 ,江西 德兴 334224)
摘 要:介绍了江西铜业集团公司德兴铜矿在采矿主体设备大型进 口挖掘机上成功应用PLC 自动润滑控制系
统代换原有进 口和国产系统的创新成果经验。该系统有效地解决了原系统的缺陷,大大地提高了系统的作业效
率,效益显著,具有推广价值。
关键词:PLC;控制器;挖掘机;应用
中图分类号:TD422.2 文献标识码:B
德兴铜矿是年采剥总量 7000余万t的特大型 节刻度盘上的时间定位孔插销来控制油泵注油时间
低品位露天铜矿,其采矿主体设备主要采用YZ一35 周期;国产控制器采用分立元件可控硅、单结晶体
牙轮钻机、斗容 13m 、16.8111和 19.9171的大型进 管及继电器等,通过调整一电位计来控制油泵注油
口挖掘机和载重量达 150—190t的进 口自卸汽车。 时间周期,通过调整另一电位计来控制故障报警
目前国际上铜价居高不下,市场竞争激烈,因而提高 时间。
设备效率与降低成本的压力巨大。该矿采矿作业数 前者在调整油泵注油时间周期上较为直观、方
十辆大型 自卸汽车采用耗资数千万元引进的卫星定 便,但价格昂贵;后者在调整注油时间周期上较为繁
位卡车 自动调度系统,为了更有效地发挥大型现代 杂,整定时间长,若一次整定好,维修工就不易根据
化技术装备的效率,进一步降低系统的作业成本,提 机械设备的需油量来调整注油时间,注油量难以控
高大型挖掘机的装载效率与行走速度、减少故障是 制,造成油料严重浪费或润滑不足,致使机械提前磨
待攻克的关键之一。笔者针对原有润滑系统存在的 损报废,造成不必要的经济损失,这一问题突出表现
问题成功地将PLC润滑系统应用于大型挖掘机上, 在推压系统和行走系统故障率较高方面。
取得了明显效果。
2 PLC自动润滑控制器
1 原润滑系统存在问题 针对所存在的问题,设计PLC控制器代替原有
的3台润滑控制器,保证了设备的可靠运行。
德兴铜矿进 口挖掘机的润滑系统采用两种控制 2.1 PLC的选型
器,一种是进口件,一种是国产件,其 自动润滑原理 根据润滑控制的要求及今后挖掘机正常生产的
相同。由于挖掘机作业时振动大,加之润滑室内油 需要,选用CPM2AH型可编程序控制器,其电路如
污严重,酸性水气对设备腐蚀严重,导致进 口件定时 图1所示
器弹簧生锈、齿轮易损坏,该进 口备件为非通用件, 2.2 PLC控制器的设计及工作原理说明
继电器易脱落。每台挖掘机使用 3台控制器,都存 CPM2AH可编程序控制器设计在一个控制箱
在同一弊端:3台控制器经常会同时工作,造成供风 中,控制面板上设计有3台油泵的运行指示灯、故障
压力降低而使之停机,严重影响其正常作业。尤其 指示灯、试验按钮、故障复位按钮、注油时间周期选
是在行走过程中,更易发生这一故障。以上问题导 择开关及试灯按钮、PLC运行指示灯、电池电压指示
致其作业效率不高,成本升高。 灯等,该控制箱设计紧凑、合理,易操作及维修。控
进 口控制器采用微型电机带动刻度盘,通过调 制面
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