加氢裂化精制反应器压降上升原因及对策.pdfVIP

加氢裂化精制反应器压降上升原因及对策.pdf

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加氢裂化精制反应器压降上升原因及对策.pdf

维普资讯 工艺技术 扬20子05石油化工 20(4) ·5 · , 加氢裂化精制反应器压降上升原因及对策 吕 浩 王庆峰 姜红超 (扬子石油化工股份有限公司芳烃厂) 摘要 :扬子石油化工股份有限公司加氢裂化装置随着运行时间的延长,精制反应器床层压降逐步增加 ,且上升趋势 越来越快 ,给生产造成 了极大 的困难 。通过对床层压降上升原因的分析 ,采取提高进反应器的原料油质量、加注凝聚剂、 调整一系列负荷和二系列负荷 的比例等措施可 以适当延长催化剂运行周期,利用 MATLAB软件预测反应器压降上升的 趋势,成功避免加氢裂化装置在 2004年大检修前进行停车消缺 。 关键词 :加氢裂化装置 精制反应器 压降 催化剂 扬子石油化工股份有限公司 (以下简称扬子 2 原因分析 公司)加氢裂化装置于 1990年 2月建成投产 ,采 用美 国联合油公司专利技术,1993年对装置进 反应器催化剂床层相 当于一个过滤器 ,存留 行了扩容改造 ,由2段全循环工艺改为 2个系列 在床层顶部 的杂质越多,导致床层部分或全部被 一 次通过流程,处理能力 由 1200kt/a扩大到 堵塞 ,催化剂 自由通道越少,压降上升速率就会 2000kt/a。减压柴油 (VGO)和重柴油 (HGO) 越快。 进入装置后 ,一系列的原料油经过滤器过滤掉机 2.1 原料油的影响 械杂质后 ,由原料油泵 GA一101升压,在换热器 2.1.1 原料油中携带的固体微粒 EA一114A/B中(壳程)与二系列的裂化反应器 原料油中固体微粒主要是机械杂质、油泥、铁 DC一103的出 口生成物 (管程)换热 ,再在换热 锈等,在加工焦化腊油时还会有焦粉和催化剂粉 器 EA1O1A/B中(壳程)与一系列裂化反应器 末 。原料油进装置后首先通过过滤器 FD101,过 DC一102反应生成物 (管程)换热,然后与循环 滤掉大部分 固体颗粒。然而,更细的微粒可能通 氢加热炉 BA一101加热的循环氢混合后进入精 过过滤器 ,在换热器里和催化剂床层上部聚集成 制反应器 (DC一101A)。 更大的粒子,最终积聚在反应器催化剂床层上部, 导致DC一101A压降上升。自2003年以来 ,过滤 1 装置压降情况 器FD101切换频繁,最频繁时 8min就要切换 1 次 。过滤器的频繁切换,一方面反映出原料油变 DC一101A的催化剂为 2001年 7月装填 的 脏 ,另一方面易损坏滤芯 ,导致过滤器过滤效果下 二次再生 (国内再生)HC—K(F),装填量为 62.9t,1kg催化剂加工原料量理论值为 50t, 降,将颗粒夹带通过过滤器,在 DC一101A床层上 沉积,造成床层压降上升。 至2003年底累计加工原料 3100kt,已处于运 2.1.2 原料油 中微量金属的沉积 行末期 。随着公司整体策略的调整 ,装置运行周 研究发现 ,原料油中的微量金属多达 1O种 。

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