棒材轧机倍尺剪两种优化剪切控制方案及其比书馆较.docVIP

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  • 2017-08-21 发布于重庆
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棒材轧机倍尺剪两种优化剪切控制方案及其比书馆较.doc

棒材轧机倍尺剪两种优化剪切控制方案及其比书馆较.doc

棒材轧机倍尺剪两种优化剪切控制方案及其比书馆较 刘国庆   泰国泰龙棒材轧机的冷床本体长度为54m,上冷床装置为双旋转导槽式结构。在轧制过程中,由于坯料长度波动较大(一般在0~1.5m之间波动),在正常剪切后,很可能出现0~8m左右的短尾。该短尾无法正常导入旋转导槽进入冷床,而停留在旋转导槽前的导管内,导致下一根棒材在此出现堆钢的现象。为此,我们提出了倍尺剪的优化剪切问题。在实际调试中,我们先后采用了两种思想的优化控制,并通过实践的比较最终采用了第2方案。该控制方案在1998年9月投入使用以来,效果较好。下面分别介绍这两个方案,并对这两个方案进行比较。 1 两种优化剪切控制方案   第1种方案是利用测长进行优化控制,这是一种比较传统的控制思想。第2种方案是直接对尾部进行控制。但无论哪种方案,优化的实质均是改变对飞剪最后一刀的剪切长度进行控制。 1.1 测长优化剪切控制   这种控制方案采用粗轧机第3机架(H3)的“咬钢”信号和“抛钢”信号进行成品棒材的长度测量。“咬钢”和“抛钢”信号是通过来自直流晶闸管控制系统的电机电枢电流反馈,与设定的“咬钢”和“抛钢”电流值进行比较得到的。当电枢电流在某一时刻突然增大到某一值以上,则PLC控制系统认为此时轧机处于“咬钢”状态,反之,如果某一时刻电枢电流突然下降到某一设定的“抛钢”电流值以下,则PLC控制系统认为此时轧机处于“抛钢”状态。假设坯料

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