RSP窑预分解系统的问题分析及改进措施.docVIP

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RSP窑预分解系统的问题分析及改进措施.doc

RSP窑预分解系统的问题分析及改进措施   我厂1号RSP窑经过6年多的运转,系统耐火材料呈现出不同程度的磨损、烧坏现象。SB室下部掉砖,进而壳体烧损;SC室用风不良,导致边壁物料保护层不均衡,局部衬砖磨损严重;斜烟道及鹅颈管侧墙衬砖垮落,由于鹅颈管结构缺陷,经常结皮和堆料;MC室断面物料分布不均,物料稀相区炉壁烧损,直至筒体严重变形;因窑尾缩口处风速低,喷腾能力减弱而塌料;高温级旋风筒分离效率低,导致物料大量返回,内循环增加等。本文依据热工标定结果,对该预分解系统出现的问题进行分析,并提出改进措施。 1 RSP窑系统工况分析 热工标定主要参数对比见表1、表2,窑尾高温区工艺流程见图1。 表1 预热预分解系统温度变化 ℃ 时间 窑尾烟室 SC出口 MC出口 C5进口 C5出口 C5下料管 C4下料管 三次风温 1997 1 055 1 011 868 875     ~680 2001 1 121 948 902 880 808 750 671 ~600 表2 RSP炉的分解进程变化 时间 C4下料管 SC室出口 MC室出口 C5进口 C5下料管 1997 14.1 43.2 83.9 92.4 93.7 2001-08 22.3 38.8 79.3 86.5 88.7 2001-11 22.6 43.4 85.8 93.2 93.4 注:1997年数据为南京化工大学硅酸地方国营工程研究所的热工标定结果,SC室出口指斜烟道出C5进口等同于鹅颈管出口。  图1 窑尾高温区工艺流程 1.1 三次风温度及其对SC室工况的影响   由表1可见,三次风温度和入炉生料温度分别只有600℃和671℃。入炉生料温度低主要是由于C4锥体及下料管增开人孔门较多,外漏风量和散热损失增加引起的,通过加强管理,隔热堵漏后完全可以解决;三次风温度目前基本稳定在560~580℃,提高的余地很小。其原因是:我厂采用单筒冷却机,经过多年的运转,内部装置所遭受的磨损和腐蚀不断加剧,而且增加了砌筑耐火砖的长度,熟料停留时间短(约为30min),出机熟料温度高(~290℃),使热效率本身就不高的单筒冷却机热回收率进一步降低(1997年热工标定结果为56.6%)。   三次风温度是影响分解率和燃尽率的重要因素。较低的三次风温度导致炉内煤粉着火速度减慢,形成滞后燃烧,特别是SC室内煤粉是在纯助燃空气中燃烧,助燃空气的温度在很大程度上决定了煤粉燃尽率,三次风温度低,即使分解炉多加煤,SC室内温度也不会高,反而会加剧煤粉滞后燃烧。从表1和表2可以看出,SC室生料出口温度和分解率分别是948℃和43.4%,结合入炉生料表观分解率已达22.6%的实际情况,说明SC室内的分解反应极低,煤粉燃烧状况不理想。 1.2 MC室及其鹅颈管   由于SC室内煤粉燃尽率及物料分解率低,使得绝大部分的燃烧及分解反应在MC室内进行,进而加重MC室及鹅颈管的燃烧负荷,致使MC室炉壁烧损。   从总体而言,MC室A侧衬料烧损较轻,残存耐火砖厚度普遍在50~70mm,而B侧耐火砖残存厚度仅有40~50mm,多处有烧蚀掉砖(图2中的a、b两点),且掉砖在托砖板上下两侧,托砖板烧损表现为B侧的近半圈严重烧损,而越靠近A侧(进料端)损坏程度越轻。从以上现象可初步断定,由于托砖板表露于高温热气中,将其热量传给筒体,筒体受热膨胀,硅钙板与之脱离,顶垮耐火衬料。再结合炉内壁温度的检测结果,A、B两侧的炉壁温度分别为830℃和864℃,证明了A、B两侧所承受的热负荷不均衡,B侧物料浓度低、热负荷高,致使炉壁烧损较A侧严重。   图2 MC室及鹅颈管结构   鹅颈管的结构缺陷是RSP窑系统的最大不足,设计的意图是在不增加预热器框架高度的前提下尽可能地延长MC室与C5级的连接段,增加物料在炉内的停留时间。但预热器呈2-1-1-2-1布置,2个C4筒挡住了MC室上升的空间,同时需避开横梁的阻挡,鹅颈管实际结构如图2所示,形成先拐弯后倾斜(60°)过渡,如此导致后果有:   1)因MC室出口变径拐弯,且温度较高(902℃),常常引起结皮,每次停窑检修都需要清理。   2)结皮形成缩口,使炉内阻力增大,阻碍MC室内料气的流通,增大了物料在炉内的返混度,直接引起MC室内单位容积物料负荷的增加,当达到一定程度时,物料由窑尾缩口处直接“短路”入窑。返混度的增加,降低了炉内风速,颗粒与气流间的速度差减小,不利于传热和物质的扩散以及燃烧、分解的进行。   3)斜坡段堆料,尤其在投料初期系统内气料比大,断面风速较低,部分生料易在斜坡段失速沉降堆积,当拉风投料、喂料量大幅波动、系统气流量或压

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