炼钢厂65Mn热轧窄带钢试制工艺实践.pdfVIP

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  • 2017-08-20 发布于北京
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莱钢科技 第4期(总第 136期) 炼钢厂 65Mn热轧窄带钢试制工艺实践 张永青 费 燕 刘纯星 郭 达 李 振 (炼钢厂) . 摘 要:论述了炼钢厂65Mn钢试制生产的冶炼、LF炉精炼、连铸工艺,通过对生产工艺的设计、试生 产、过程控制,进行了65Mn热轧窄带钢的开发,达到了预期 目的。 关键词:65Mn 热轧 窄带钢 质量控制 U^ -刖I‘—昌J— 2 转炉冶炼 65Mn优质高碳钢热轧窄带钢是制造弹簧金属 2.1 铁水控制 制品的重要原料,产品附加值高,质量要求严格,以 为保证冶炼成分,防止偏析,铁水脱硫采用钝化 往大多采用电炉工艺生产,为适应市场需求,炼钢厂 镁粒脱硫,将混铁炉铁水硫控制在0.030%以下,在 在转炉上对该钢种进行了试制,各项性能指标达到 混铁炉篦渣操作,渣厚控制在60mm以内。 了要求 。 2.2 其它 转炉总装入量45t,终渣碱度控制在2.8—3.2 1 65Mn化学成分及工艺流程 内,终点碳0.10%一0.13%,采用高碳锰铁合金化, 1.1 化学成分 使用碳化硅配硅,采用硅钙钡、复合脱氧剂脱氧。选 表 1 65Mn钢化学成分 % 用红净无包沿钢包,要求透气砖透气性良好,出钢前 在精炼平台向钢包底加入半预熔合成渣预脱氧,放 钢时间控制在 1.5rain之内。 3 精炼操作 3.1增碳 该钢种增碳回收率不稳定,加碳粉较多,在包底 1.2 工艺流程 比较集中,碳粉被一次渣氧化或被合成渣包裹,精炼 铁水脱硫处理—4Ot转炉一LF精炼一1连铸 通电后烧损,造成回收率低,经计算,碳粉增碳回收 机一铸坯热送 (冷送)一步进式加热炉一带钢轧 率平均在66%。 机一打卷一入库 3.2 吹氩 1.3 主要设备及参数 进站先大氩气搅拌2min,将漂浮的碳粉卷入到 1)公称容量 50t转炉,冶炼周期22min,出钢 钢水中,化好渣后大氩气搅拌 1min取样,保证成分 量 45t。 的均匀性,避免造成精炼配碳误导。为减轻精炼后 2)50t钢包精炼炉,变压器功率6kV,升温速 期增碳负担,在取第一个样前加部分碳粉提前增碳。 度0~2oC/min。 3.3 脱氧剂 3)连铸机型:四机四流全弧形连铸机、圆弧半 精炼采用碳化硅、复合脱氧剂脱氧,渣况要求呈泡 径:R6/10.5m;铸坯断面:120mm×360mm;中间 沫黄渣或白渣,精炼渣R=25—3.5。渣子化好后采用 包容量:30t。 低电压大电流埋弧操作,成分温度合格后进行 “软吹”,软 吹时间控制在5min左右,精炼周期25~30min之内。 作者简介:张永青

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