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降低抽油泵漏失率的措施.pdf

维护与修理 文章编号:1671—0711(2013)11-0025—02 降低抽油泵漏失率的措施 李 兵,韩 涛,李成红 (中国石油长庆油田采油三厂采油工艺研究所,宁夏 银川 750006) 摘 要:抽油泵漏失故障已成为检泵的主要因素,针对漏失主要原因采取了有效措施,取得了一定效果。 关键词:抽油泵 ;特殊阀副;双固定阀 中图分类号:U464.137+.1 文献标识码:B 一 、 前言 活塞下行中,由于液注压力 ,游动阀球不能及时打开 ,而 目前 ,采油三厂大部分油 田已步人开发中后期 ,抽油 挤压泵筒内的液体从固定阀球密封面流出,导致固定阀座 泵漏失问题越来越严重。在2009—2012年总检泵15150井次, 刺漏。 其中泵故障6528井次,占总检泵的43.1%,泵故障中漏失检 (6)部分批次新抽油泵和修复泵的阀球和座材质存在硬 泵3962井次,占泵故障的60.1%,因此抽油泵漏失是影响检 度不够 、密封配合存在偏差等问题 ,使用时间很短就出现 泵的主要因素。 阀球和球座刺槽导致漏失。 二、抽油泵漏失原因 三、特殊阀副及双 固定阀副应用及效果分析 抽油泵工作原理如图1所示。从检泵情况可以看出,抽 1.特殊 阀副 油泵漏失主要是单向阀球漏失 ,承受井压、液柱重力 ,经 f1)特殊阀副性能。 分析找出漏失原因如下。 2010年引进了 “钻铬钨球+座”、 “碳化钛球+碳化钨 座”、 “碳化钨球+座”新型阀副进行抽油泵的漏失治理。 其性能如表1、表2所示。 表 1 阀球及阀座物理机械性能 名称 硬度 抗弯强度 密 度 /( 冲击强度, ,HRC M/P g/cm3) a N(-M/cm2) 不锈钢 球9Crl8Mo 58~65 760 7-8 4 座6Cr18Mo 52~56 760 7_8 4 钴铬钨 球 53~6O 427 8.7 3.4 (a)上冲程 (b)下冲程 座 51~57 551 8.6 3.4 碳化钨 球LS一3O 88~89 1750 14.5~14.7 2.45 图1 抽油泵工作原理 图 座LS一4O 87~88 20o0 14.1~14.5 3.45 (1)井筒状况差,井筒结垢、腐蚀严重 ,脏物多,在阀 碳化钛 球 ≥89 ≥1500 8.9—9.15 球及球座上形成坑点,或垢附着在球及球座上造成漏失。

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