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变矩器油温过高的诊断.doc
变矩器油温过高的诊断
2008-04-08 21:16
变矩器油温过高的诊断
一台ZL50型装载机,每天工作俩小时左右,变矩器油温表就显示120度以上的温度,若停机三十秒后再工作,俩小时后油温仍过高。
清洗油底壳滤网和变矩器滤油器并更换变矩器油后,故障依旧。
测试变矩器离合器油压,其压力在范围内。测散热器油温,进,出口油温不同,相差20度左右,判定原因就在变矩器散热器,分解散热器时发现,杂物和油泥堵塞了内腔,造成发动机水循环不好,变矩器油冷不了,油在高温下循环。清除了杂物和油泥,发动机水循环恢复正常,装复试机时,变矩器油温过高问题已得到解决。
装载机行驶过程中制动器不能脱开
一台ZL50B型装载机在施工返回途中,制动系失控,速度不能提高,制动总泵上方有制动液喷出,制动盘与制动钳温度极高。
于是,拆掉制动钳上的4根油管,解除制动。检查发现,制动不能解除的原因有;脚制动阀进气阀处于开启状态;总泵活塞不能回位;分泵活塞卡死;摩擦片破碎将制动盘卡死;摩擦片与制动盘的间隙过小或无间隙。
首先,启动发动机,检测各路气压均在规定范围内,将三通接头与加力器相接的油管拆下疏通油道,发现有杂物,拆下制动钳保养时发现,所有分泵活塞有很厚的一层锈。可见,这就是导致活塞不回位,制动脱不开的原因。此外,矩形密封圈已失去弹性,这也是活塞不
能回位的原因。保养后,换上的矩形的密封圈,加注制动液,排除空气,故障排除。
装载机变速器故障二例
故障之一;一台龙工产zl50E型装载机在产装作业时,传动轴或轮胎有明显的抖动现象。
观察变速压力表为0.8mpa,明显偏低,原因可能出在变速泵或变速操纵阀上。检查操纵阀,其弹簧的长度均在技术要求的范围(小弹簧90mm,大弹簧62mm)之内。拆检变速器操纵阀的解压杆,发现小弹簧压在减压阀杆上的弹簧座(好像一大一小的俩个弹簧垫子)已损坏。更换弹簧后,作业正常。
故障之二;一台柳工产ZL50C型装载机,作业时也出现传动轴抖动现象。放进变速器油,拆下滤网,发现有好多铜粉和铁削,再拆下变速器端盖,取出直接挡总成卸下中盖,取出1挡液压缸,活塞体,1挡内齿圈和主从动片及1挡行星架总成。发现1挡液压缸的缸筒已严重磨损,使1挡液压缸活塞不能正常推出,同时该活塞和从动片接合部分也磨损严重,且主,从动片的磨损都超出技术要求的厚度。清洗变速器,更换1挡液压缸活塞体和1挡主,从动
片后,故障排除。
Zl50c-11型装载机故障分析
一台ZL50C-11型装载机作业过成中出现工作无力和无法行走现象。检查发现,变速器油量不足,液压马达有少量液压油泄漏。由于离厂区较远,无法加注规定牌号的液压油,用机油代替液压油后,发现各挡变速油降至0.5-0.6MPa,虽可以勉强行走,但是依然无力,且各挡均有20s的等挡现象。
进一步检查证实,油底壳有大量直径3mm的鱼鳞状铝合金碎片。初步判定变矩器内部有损伤,这是整机无力的主要原因。液压马达甩油的原因是导轮座的旋转油封损坏。
各挡变速压力底的原因可能是;变速器某处公共油道堵塞;变速泵内漏;调压阀某处卡滞。拆后发现,连接泵轮,导轮座,变矩器壳体的一个螺栓(M8*10)已折断,螺栓头卡在一级涡轮合二级涡轮的叶片之间,已将泵轮和俩个涡轮的叶片刮出深2cm的锲形沟槽,取出导轮后,发现其余13个螺栓均已松动,且防松垫片未锁紧螺栓头部,是一起明显的装配事故。工作中,由于泵轮与涡轮的叶片被刮去1/3,液历油离心力下降,致使变矩比降低,变矩器的转矩传递性能下降,造成了整机无力;拆检调压阀,未发现弹簧,阀杆活塞卡滞和油道堵塞;彻底清洗和疏通变速器油道后,均未发现有异物堵塞;各挡摩擦片也无异常现象。因而判定变速泵有内漏。
装配时,拆出导轮座旋转油封及变矩变速系统中所有的油封,更换变矩器总成和液压油,使用同型号的新变速器做试验时,变速压力正常,故障消失。
ZL50型装载机行走故障的排除
一台ZL50型装载机行走过程中变速系统出现多起故障。
一是无法行走。可能是供油不足,应清洗变速器油底滤网,加足油液;还可能由于变速泵磨损严重,停放时间过长油液吸不上来,没有压力,此时可拆变速泵进油管向变速泵内注入一些传动油并上紧油管,故障就可排除。
二是行走无力。在发动机功率正常情况下,可查看变速器油量是否充足,油底滤网是否堵塞;放出一点油,如发现油内有铝末,说明变矩器已损坏,应解体修理,如油液干
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