全生物氧化技术处理石化碱渣的中试研究.pdfVIP

全生物氧化技术处理石化碱渣的中试研究.pdf

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全生物氧化技术处理石化碱渣的中试研究.pdf

全生物氧化技术处理石化碱渣的中试研究 陈怡1,陈晓慧1,王建1,凌二锁2,张柯2,许爱猛2,肖维良2,唐新亮2,陈建军3 (1.中国石油兰州石化公司,兰州730060;2.苏州科环环保科技有限公司,苏州215105; 3.苏州大学化工与环境工程学院,苏州215123) 摘 要:选用基于内循环生物床技术的全生物氧化工艺,对兰州石化的碱渣进行中试试验,通过处理乙 烯碱渣和乙烯与炼油混合碱渣来考察全生物氧化系统的运行状况。结果表明,全生物氧化处理 效果令人满意,COD和硫化物去除率分别达到99%和99.9%以上,出水COD和硫化物平均值 分别维持在100mg/L和lmg/L以下。 关键词:全生物氧化工艺碱渣 内循环生物床硫化物 中试试验 石化碱渣来源于装置物料碱洗的废碱液,属 化汽油废碱进行试验,试验装置流程见图1,试验 L/d。 典型的难降解高浓度有机废水,除含有大量硫化 装置规模为360 物、硫醇和碱等无机污染物外,还有大量组成复 碱渣和稀释水按比例注入稀释中和罐,搅 杂的有机污染物(COD值高达数万),且产生严 8~10), 拌均匀后,用硫酸中和至偏碱性(pH 重恶臭气味。 经泵提升依次进入一级和二级内循环生物床反应 废碱液的处理方法归纳起来有以下几种:酸 器,出水进人集水池后溢流外排,集水池用于内 碱中和法、湿式氧化法、化学氧化法和生物氧化法 循环生物床的反冲洗,反冲洗排水进入反冲洗水 等。上述技术均可对硫化物、硫醇和有机污染物 池进行泥水分离。 进行处理,并可获得较好的效果。湿式氧化法和 2试验结果分析 中和酸化法的单元设备多,材质等级高,一次性投 入费用高,且这些工艺的运行控制点多,安全风 2.1 乙烯碱渣处理试验 险大,运行管理严格。生物氧化法设备投资及运 试验中,乙烯碱渣通过1:2进行稀释后,TDS 行费用低(仅为湿式氧化工艺的25%,为化学氧 达到5%,碱渣污水的COD基本在12000~211300叫扎 化法的35%~45%),工艺流程、操作简单、安范围内变化,试验期间装置COD的降解情况见图2 全,既不涉及高压操作,也不涉及硫化氢气体,除 和表1。 需对稀释后的废碱液pH值进行控制外,其它设施 数据显示,进水污染物浓度的变化对系统出 的运行与普通生化运行相同…。 水水质造成的影响甚微,整个碱渣污水预处理装置 为评价基于内循环生物床【21的全生物氧化技 运行状况非常稳定。其中,一级内循环生物床的 术,以兰州石化乙烯碱渣为处理对象,课题组在生 产装置现场进行了碱渣处理的中试试验,通过现场 高达10.52 500 试验结果评价该技术处理碱渣的可行性和相关工艺 mg/L以下;二级内循环生物床的COD去除率 参数,为废碱液处理工程的工艺选择提供依据。 收稿日期:2013—03—14 1试验装置及试验过程 作者简介:陈怡,本科,高级工程师,在石化企业从事环境 采用兰州石化生产过程中产生的乙烯废碱和催 保护管理及技术工作。 一35—

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