莱钢2× 265 m2 烧结机节能减排实践.pdfVIP

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第34卷 第3期 山 东 冶 金 Vol.34 No.3 2012年6月 Shandong Metallurgy June 2012 节能减排节能减排 2 莱钢2×265m烧结机节能减排实践 吕海滨,杨继刚,王伟刚 (莱芜钢铁集团有限公司 型钢炼铁厂,山东 莱芜271104) 摘 要:通过推广应用热风烧结、低温低负压点火、低温烧结等多项新技术,烧结抽风系统治理漏风、环保设备改造等设备 技术改造,以及合理使用固体废弃物、优化原料结构等措施的实施,莱钢2×265m烧结机系统技术经济指标稳定提升,工2 序能耗由投产初期的70kg标煤/t以上降至约56kg标煤/t,粉尘排放浓度降低到了80~90mg/m 。同时建议建立稳定的原3 料结构制度,继续完善低温烧结技术并探索高TFe低SiO烧结生产技术,以进一步降低烧结工序、炼铁工序成本。2 关键词:烧结;节能减排;工序能耗;粉尘浓度 中中图分类号号:TF046.4 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2012)03-0046-03 偏析合理。实施750mm厚料层烧结技术,料层自动 1 前 言 蓄热作用增强,有利于各种物理化学反应的充分进 莱钢2×265m 烧结机投产初期,烧结各项能2 行,以及黏结相矿物的结晶和再结晶,晶粒发育良 耗、排放指标均偏高。为此,结合生产实际状况,找 好,强度较差的表层烧结矿比例减少。 出主要影响因素,通过推广应用新技术、提升设备 4)实施低温烧结技术。烧结生产参数推行足 技术装备水平、发展循环经济、合理调整生产等工 水、低碳控制模式,垂直烧结速度控制在17~18 艺技术措施,烧结矿主要能耗指标逐年降低,实现 mm/min,红火层厚度控制在150~200mm,烧结矿 了技术水平的提升。 FeO含量降低,还原性改善,保证了烧结过程液相发 2 节能减排措施 展,烧结矿质量稳定,固体燃耗降低效果显著。 5)实施低温、低负压点火技术。烧结点火操作 造成烧结能耗高、排放高的主要影响来自新技 上实施低温、低负压点火技术,点火负压控制在2 术推广应用、设备技术装备水平、循环经济发展、生 kPa,点火温度也降到1000 ℃左右,避免了烧结料 产措施等方面存在的欠缺或措施不当。为此,进行 层被高负压抽风压实影响透气性与点火料面过熔 了相应改进。 的发生,解决了点火表面点火不均匀现象,减少了 2.1 新技术推广应用 表面返矿,煤气单耗由0.074GJ/t降低到0.053GJ/t 1)强化制粒技术。二次混合机内原衬板压条

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