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谢 谢 * * 压缩机不良维修案例 案例一:RAS-560FS3Q连续换压缩机 背景资料: RAS-560FS3Q机组,2006年12月11日工程调试完成运行,运行一年多,变频压缩机损坏,“52”故障,维修更换变频压缩机。 再运行半年多,客户报修,现场检查机组报P17保护代码,3次后为“52”故障。现场确认为变频压缩机卡缸,经敲击缸体,压缩机能启动,但随着频率的上升,变频压缩机电流迅速上升,60Hz运行电流到18A,确认变频压缩机损坏。通过抽出冷冻机油发现室外机系统中安装杂质,如氧化皮、铜屑较多,更换油分、气分、吸气过滤器等系统部件,更换了冷冻机油。维修过程中发现变频压缩机顶部排气温度传感器温度偏低,更换主板后,传感器异常排除。 二次维修完成,机组运行3天,变频压缩机再次损坏。 问题讨论: 该机组导致变频压缩机频繁损坏的原因有哪些?是否有安装或维修不当导致的损坏? 现场维修检查和排查确认哪些方面? 此机组维修方案重点内容? 此机组前2次维修的方案不当之处是哪几方面? 反馈单点检表有否填写不正确的地方? 问题讨论: 通过抽出冷冻机油发现室外机系统中安装杂质,如氧化皮、铜屑较多,可确定此机组变频压缩机为冷冻油恶化,导致压缩机供油不良,或杂质进入压缩机,异常磨损导致压缩机卡缸。二次维修虽进行了清理,但未能彻底清除系统杂质。 变频压缩机排气温度传感器异常低,可导致压缩机为提高排气过热度而高频运转,加速压缩机损坏。 检查变频压缩机交流接触器触点完好,压接线路无松动,油分等加热带阻值正常。屏蔽变频压缩机,试运行机组,发现2号定速压缩机排气温度迅速升高到138度,4号定速亦升到113度,确认2台定速压缩机已损坏。 更换损坏的定速、变频压缩机,上电确认参数,发现未开机状态下,Td1=108℃,机组断电重试,Td1=27℃,确认排气温度传感器损坏。更换排气温度传感器。 3、机组维修未能彻底清除杂质,导致压缩机二次损坏; 对机组油质认识严重偏差,认为油质仅偏黄无杂质,服务单位现场仅凭喷出冷冻油至白纸上确认的油质。 对于这种杂质机组,除拆卸、清洗、更换系统部件外,还考虑增加可替换干燥过滤器(注意冷媒流向),以期进一步清洁系统。定期复检,过滤器杂质多即更换滤芯,跟踪冷冻油质情况,发现油质恶化立刻换油。 对排气温度传感器确认轻率,盲目更换主板,实际故障没有排除。 2、4号定速压缩机顶部温度异常 RAS-560FS3Q机组check检查异常数据 油分放出机组冷冻机油情况: 压缩机内放出机组冷冻机油情况: 变频压缩机内冷冻油 定速压缩机内冷冻油 收集4台压缩机内冷冻机油,压出油分内剩余机油,油量总共约有5升半, 注意未损坏定速压缩机的吸、排气管,供油管保护封堵。 检查确认了压缩机吸气过滤器滤网完好,有少量杂质,对过滤器用三氯乙烯进行浸泡清洗。 用冷冻机油冲洗压缩机,油分,直至放出的冷冻油清洁。 系统增加干燥过滤器 室外机液管侧截止阀前追加干燥过滤器 案例二RAS-840FS3Q不良压缩机更换 RAS-840FS5Q机组,2006年11月12日调试运行,第三年制热期客户报修,现场检查变频压缩机绕组对地阻值33欧,点检变频压缩机UJ1=848,OP=288,从油分放出冷冻油来看,为深红色,有微量黄褐色金属末。室内机托了16台,室外机置于屋顶平台,内机与室外机高差不到10米。 经查,该机组于2007年冬季更换过一台变频压缩机,此次损坏应为二次损坏,现场查看变频压缩机铭牌如照片。 问题: 1、根据变频压缩机铭牌信息,此机组变频压缩机更换过否? 2、该机组需进一步检查确认哪些方面? 3、冷冻油内少量的黄褐色金属末推测是如何产生的? 4、维修操作要点有哪些? 问题讨论: 机组运行日期为2006年11月12日,而压缩机制造日期为2005-11,提前于机组制造日期,且现场检查压缩机纳子未松动过,因此确认为机组原装压缩机。经了解,应为维修人员维修此工程另外机组时,抄写了机组面板编号。面板与机身编号不符,为安装时混装。 进一步确认过滤器、油分油量杂质情况,定速压缩机内油量和杂质情况等 黄褐色粉末颗粒细微均匀,呈黄铜色,磁性螺丝刀头不能吸附,推测为压缩机轴套磨损下来的磨屑。 注意:内供油压缩机冷冻油集中于气分和压缩机内,外供油压缩机的冷冻机油主要集中于油分离器内。 案例三:RAS-900FSN1Q调试变频机故障 案例背景: 该工程共9套节能先锋机组,工程调试期间,8套顺利调试完成。其中一套RAS-900FSN1Q机组,调试人员从室内机开试运行,开机约15~20分钟后,至顶层查看室外机,发现变频压缩机运转异常噪音,其余5台定速压缩机运行较为正常。认为变频压缩机故障。 更换了变频压缩机后,开机运行,20分钟内正常,20分钟后开始压缩机噪音上升。 现场检
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