石横特钢2~# 高炉喷补造衬休风实践.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第32卷 第5期 山 东 冶 金 Vol.32 No.5 2010年10月 Shandong Metallurgy October 2010 经验交流经验交流 # 石横特钢2高炉喷补造衬休风实践 董成国,王 盟 (山东石横特钢集团有限公司 炼铁厂,山东 肥城271612) 摘 要:为消除炉喉钢砖脱落对高炉生产带来的影响,石横特钢安排2高炉休风,在不清除喷补反弹料的情况下,对脱落的# 炉喉钢砖及下部砖衬进行了喷补造衬,高炉炉型得到明显改善,实现了安全快速的炉况恢复目标。 关键词:高炉;喷补造衬;炉喉钢砖;休风;复风 中中图分类号号:TF576.7 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2010)05-0070-02 3450kg+锰矿350kg+萤石200kg;③喷补反弹率按 1 概 述 15%、喷补量按40t估算,反弹量6t(计算按6t),休 石横特钢2高炉有效容积450m ,2005年1月# 3 风后根据实际情况加造渣料25t;造渣料焦炭消耗 投入运行,炉喉部位下层钢砖在炉料的碰撞下逐渐 按500kg/t计算,扣除造渣料消耗的焦炭约13t,全 脱落。炉喉部位设计2层钢砖,上层长1.4m、宽0.8 炉焦炭负荷为2.06,全炉吨铁焦比796kg,铁水硅按 m,下层长0.6m、宽0.8m。随着炉役的延长,2008年 2.0%计算,正常料二元碱度1.05,稀释反弹喷补料二 元碱度0.94,造渣料AlO含量约为18.59%,MgO含 12月发现炉喉部位北侧有2块钢砖变型,2009年2 2 3 月高炉休风时,发现北侧2 ~7风口对应的炉喉下# # 量约为11.29%。 层钢砖脱落约7、8块。通过炉皮测温,在炉皮圆周 2)休风料装入方法。矿批12t,焦批(4 200+ 方向长约7m、高约1.2m的部位,温度达到200 ℃以 150)kg。休风料加到炉腹下部,休风时料线控制在 上。随着炉喉钢砖脱落的加剧,进入2009年3月份, 6m左右。装料方法:2J+4批正常料+4J+4批正常 高炉炉型损坏严重,塌滑料和悬料次数频繁,炉况恶 料+4J+5批正常料+6J+3批正常料+2J。 化。为消除炉喉钢砖脱落对高炉生产带来的影响, 3)注意事项。由于探尺探测料线范围为4m, 石横炼铁厂安排高炉计划休风,历时25h33min对 4~6m空间容积42m ,约为三批料的容积,下休风3 脱落的炉喉钢砖及下部砖衬进行喷补造衬,高炉炉 料时要根据风量及料速、顶温进行控制,预计好下料 型得到明显改善,各项技术经济指标得到明显提高。 时间,休风料按料速适时加入,保证休风前最后一批 料恰好入炉,休风后料线深度达到要求。 2 高炉休复风操作 2.3 高炉休风操作 2.1 休风前的准备工作

文档评论(0)

yingzhiguo + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5243141323000000

1亿VIP精品文档

相关文档