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灵峰棒料中心裂纹情况的分析报告.doc
达迈(灵峰)棒料中心裂纹情况的分析报告
一,实验准备
将各个加工工序的零件分别用试样袋包好并编号,编号分别为① Ф9信孚1#,② Ф9信孚2#,③ Ф7.5达迈(灵峰)-打孔1#,④ Ф9达迈(灵峰)-打孔2#,⑤ Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾头,⑥ Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾头-车螺纹-车帽口,⑦ Ф7.5达迈(中杲)-打孔-车螺纹-车帽口,⑧ Ф7.5达迈(中杲)-打孔-碾头-车螺纹-车帽口八个试样袋。置于干燥,阴凉处保存。
二,实验过程
对编号好的试样加工端面依次做宏观观察并记录。
将①至⑧号试样用钢锯切割成为长10-15mm的金相样品,切好后用塑料试样袋装好。
将信孚,达迈(灵峰),达迈(中杲)试样分别做硬度,光谱分析实验,并记录并分析。
对试样进行金相磨光和抛光腐蚀,做显微观察实验,对结果记录(附照片)并分析。
对实验结果进行分析论证,得出结论。
三,宏观观察
宏观观察结果如下表1所示;
表1:宏观观察结果
试样编号 宏观观察结果 ①Ф9信孚1# 没有经过加工,端面无缺陷 ②Ф9信孚2# 没有经过加工,端面无缺陷 ③Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾压1# 穿孔,一端面有缺陷 ④Ф9达迈(灵峰)-打孔2# 穿孔,端面无缺陷 ⑤Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾头 孔不规则,在一端面又裂纹 ⑥Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾头-车螺纹-车帽口 穿孔处有明显裂纹,且孔不规则则 ⑦Ф7.5达迈(中杲)-打孔-车螺纹-车帽口 端面无缺陷,穿孔规则且无裂纹 ⑧Ф7.5达迈(中杲)-打孔-碾头-车螺纹-车帽口 端面无缺陷,穿孔规则且无裂纹 由表1试样的宏观观察结果可以发现,达迈(灵峰)的试样表面或者端面有一些缺陷,且缺陷主要分布在打孔端面,而达迈(中杲)的试样穿孔端面无缺陷,由此可以得出,达迈(灵峰)与达迈(中杲)在穿孔加工工艺上有差异。
达迈(灵峰)棒料打孔-碾压后直径为7.5的零件端面示意图;
达迈(中杲)棒料打孔-碾压后直径为7.5的零件示意图
四,硬度检测和成分检测
硬度检测结果和成分分析结果如下表2所示;
表2 硬度检测结果和成分检测结果
试样编号 硬度检测结果(HRB) 成分检测(%) ①Ф9信孚1# 81 Cr 0.600
Cr 0.120 ②Ф9信孚2# 86 Cr 0.597
Zr 0.117 Ф9 达迈(直拉棒)
84 Cr 0.795
Zr 0.082 从表2中可以发现,Ф9的棒料硬度检测发现,达迈与信孚的硬度都在80以上,成分检测结果发现信孚的Cr含量较达迈低0.2%,而Zr含量则高了将近0.04%。以上结果表明,他们既有不同的材料性能和加工性能。
表3 Ф9达迈(直拉棒)与④Ф9达迈(灵峰)-打孔 硬度检测结果
试样编号 硬度检测结果(HRB) Ф9 达迈(直拉棒)
84 ④Ф9达迈(灵峰)-打孔 边部84 靠近心部有下降趋势 从表3中Ф9达迈(直拉棒)与④Ф9达迈(灵峰)-打孔硬度比较发现,打孔后试样边部硬度几乎没有变化,表明,打孔对边部组织没有影响;心部硬度相比,打孔后硬度下降,表明,打孔对打孔周边组织有所影响。
表 4:Ф9达迈(灵峰)-打孔与Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾压 硬度检测结果
试样编号 硬度检测结果(HRB) ④Ф9达迈(灵峰)-打孔 边部82 靠近心部有下降趋势 ③Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾压1# 边部77 靠近心部有下降趋势 ⑤Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾压2# 边部76 靠近心部有下降趋势 从表4Ф9达迈(灵峰)-打孔与Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾压 硬度检测结果可以发现,打孔碾压后棒料边部硬度由82 HRB下降到了77 HRB,76 HRB,硬度下降了5-6HRB,表明,打孔碾压后材料硬度和内部组织发生了变化。
表5:打孔-碾压-车螺纹后达迈(灵峰)与达迈(中杲)硬度检测结果
试样编号 硬度检测结果(HRB) ⑥Ф7.5达迈(灵峰)-打孔-碾压-车螺纹-车帽口 边部77 靠近心部有下降趋势 ⑦Ф7.5达迈(中杲)-打孔-车螺纹-车帽口 边部77靠近心部有下降趋势 ⑧Ф7.5达迈(中杲)-打孔-碾头-车螺纹-车帽口 边部76靠近心部有下降趋势 从表5中可以发现,达迈(灵峰)与达迈(中杲)在打孔-碾压-车螺纹加工后的硬度检测情况一致;结合表4发现,打孔-碾压加工后的试样的硬度情况是一致的,均为边部硬度由82 HRB下降到了77 HRB,76 HRB,硬度下降了5-6HRB,且心部硬度急剧下降。
综上所述,打孔后碾压,棒料边部硬度下降5-6HRB,心部硬度与组织都发生了变化。
五,显微观察结果与分析
5.1 信孚棒料与达迈棒料的金相实验
对未加工的信孚Ф9棒料和达迈Ф9棒料切割后的试样100倍下的金相
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