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- 2017-08-15 发布于重庆
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液化气货物操作系统事故案例分析.doc
液化气货物操作系统事故案例分析
一、液相管路安全阀泄露
1. 经过
2009年11月25日全压式LPG船,某轮在天津塘沽南疆二段码头卸货期间,甲板值班人员发现甲板有液化气气体味道,不是很浓。误认为化工码头残留气味。但是卸货约一小时后气味浓度加大,同时发现透气桅有结霜现象,达一米,将透气桅根部放残阀打开后有液体流出,经确认后是液货。判定货物泄露。
2. 紧急处理
立即停止卸货,全面排查。检查所有气相、液相管路,阀门均正常,最后沿着透气桅根部结霜处逆向查找,沿着气象管路一段一段排查(因是晚间作业,刚开始卸货结霜不明显)。
有液货存在管路温度较低,最后查到液货管线安全阀泄露。当时卸货压力5—6KG。
启动压缩机将液货管线液货扫线入舱。
打开气液联通阀将透气桅液货自流到液相管。
将透气桅残留液货放出。
将安全阀出口用盲板封死。
续卸,安全阀送岸修理。
3. 事故分析
安全阀设备缺陷,安全阀每年都有专业机构进行年检,货舱安全阀都比较重视,管路上的安全阀重视程度不够。船上不能,也没资质进行安全阀检修。只能进行外观保养。
4. 注意事项
值班人员加强值班,及时发现问题及时处理。安全阀年检试压时由专人负责。
二. 装货岸臂接管时发生液货泄漏
1.事故经过
2008年8月5日1620时某轮靠妥大化京谷东泊位,163
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