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- 2017-08-14 发布于重庆
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乌厂斗轮机悬臂胶带机跑偏解决方案.doc
乌厂斗轮机悬臂胶带机跑偏解决方案
乌厂DQ1600/3600·38悬臂式斗轮堆取料机由长春发电设备有限公司制造,堆料出力3600t/h,取料出力1600t/h,系统胶带机带宽1800mm,悬臂胶带机带宽1800mm。
自投入运行后,各斗轮机均发生了不同程度的悬臂胶带机跑偏现象,严重的跑偏使悬臂胶带边缘磨损严重,撒煤严重,粉尘飞扬,严重影响了卸煤、上煤系统的安全、经济、文明运行。
我们以5B斗轮机为突破口,长时间、详细跟踪了5B斗轮机的卸煤、取煤过程,并检查了悬臂胶带机的各部位情况,如下:
一、悬臂胶带机的拉紧装置改善
悬臂胶带机拉紧采用分段 + 微调调节结构,调节时采用专用液压千顶以后挡板(第二止挡板)为基点,一是以调节孔为粗调,二是以调整大螺母为精调,以达到调整目的。(见下图)
(图一)
但实际维护中发现,其以调节螺杆主要结构的微调机构却没有达到应有的效果。结构如下图:
(图二)
与主螺杆上大调整螺母相配合的第一止挡板(见上图)上有与螺杆公称直径相同的内螺纹,这样的结果是:要想改变主螺杆销孔与第一止挡板的距离,必须先脱离开与驱动滚筒轴承座的销连接后,再对主螺杆进行旋转后方可达到调整的目的。这样的结果是:一、或是每次调整距离为两个粗调整孔的距离(见图一);二或是将主螺杆与驱动滚筒轴承座的销轴脱开(调整相当困难)后,旋转主螺杆数圈后再与轴承座联结。这样的结果对于正常胶带的张紧调
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