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浙江漓铁集团有限公司LJS球团烟气干法脱硫脱氟工艺项目工作汇报
一、项目概况
1、项目建设单位是绍兴漓铁球团有限公司;技术合作单位是福建龙净环保股份有限公司;施工总承包单位是福建龙净脱硫脱硝工程有限公司;工程监理单位是中冶集团鞍山四达工程建设监理总公司;环保指标监测单位是绍兴市环保局环境监测中心站。
2、采用的工艺技术方法:LJS半干法脱硫技术。
3、项目审批情况:该项目在充分调查论证的基础上,2012年7月完成项目可行性研究报告,3月8日,市经贸委以绍市经贸投资(2005)25号文批准项目可研报告,2月25日绍兴市府办以绍政办发(2005)23号文,下达市区2005年污染限期治理计划的通知中将该项目列为1号项目。
4、项目总投资:1160万元。
5、建设周期:项目进入具体深入调查研究是从2004年10月开始,工程于2012年7月6日签订合同,8月15日开始土建安装,9月15日开始设备安装,12月28日具备通烟条件,2012年1月10日脱硫投运,具备投运脱硫系统的条件,2013年1月15日20:00开始脱硫168试运,1月22日20:00顺利完成168试运。
6、环境监测指标与效果:经省环境监测中心站监测二氧化硫、氟化物、氨及烟尘等各项环保指标均达到国家标准的要求,二氧化硫排放总量低于市环保局下达的指标,项目建设是成功的。
二、项目的提出
1、球团生产线建设概况
2012年,绍兴漓铁球团有限公司本着对周边负责,为社会着想,为进一步减少污染物排放,做一个对社会负责任的企业 ,在充分调研的基础上,投资2300多万元上马浙江漓铁集团有限公司年产60万吨氧化球团生产线环境综合治理技改项目(包括竖炉扩容与余热利用、双脱改造等二个项目)。2012年10月11日开始停产,对一号竖炉进行余热利用与扩容改造,将8 m2改成10 m2,2012年12月20日按计划完工,竖炉扩容技改对竖炉内部结构进行了全部改造,并增设了汽化水梁与余热利用装置。2013年1月7日开始实行单系列生产,年产量从原二系列生产80万吨,降到单系列生产60万吨以内,较大幅度控制产能,必将大大减少污染物的排放。一号竖炉试生产结果表明,竖炉扩容后产量现已达到年产55万吨(设计能力为50万吨,实际最高产量可达60万吨),实现了达产目标。
2、项目的必要性与迫切性
绍兴漓铁球团有限公司原有氨法脱硫设施2005年8月18日投入使用。多年运行结果表明,氨法脱硫具有调节速度快,脱硫效率高,投资省,运行成本较低的优点,但也存在设备易结垢,设备腐蚀大,散发的氨气刺激气味浓,氨罐设备检修危险系数高,特别是烟气中形成气溶胶,拖尾现象严重,社会观感极差。球团公司针对烟气拖尾现象,曾与多家企业联合攻关,努力想办法解决烟气拖尾现象,改善尾气排放观感。虽有改善效果,但使用时间都很少超过半个月,而且带来抽风机结垢严重,损坏抽风机,被迫停用。
为了满足日益增加的市场需求,排放浓度钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表2新建企业大气污染物排放浓度限值要求(详见表2)。脱硫效率最高可达99.3%。
表 1 技改后竖炉烟气污染物监测结果
测试项目 进口监测结果 出口监测结果 颗粒物浓度(mg/m3) 61 9.6 颗粒物排放速率(kg/h) 8.87 1.89 颗粒物去除效率(%) 78.7 SO2浓度(mg/m3) 1570 8 SO2排放速率(kg/h) 229 1.58 SO2去除效率(%) 99.3 NOX浓度(mg/m3) 8 8 NOX排放速率(kg/h) 1.12 1.12 NOX去除效率(%) 0 氟化物浓度(mg/m3) 14.35 1.43 氟化物排放速率(kg/h) 2.16 0.22 氟化物去除效率(%) 90 表2《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)单位:mg/m3
污染物名称 类型 现有企业排放限值 新建企业排放限值 标准来源 二氧化硫 球团焙烧
设备 600 200 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012) 颗粒物 80 50 氮氧化物(以NO2计) 500 300 氟化物(以F计) 6.0 4.0 五、系统操作工艺参数的确定与运行管理
球团生产的原料及其配比是稳定的,生产负荷也基本稳定,竖炉操作工艺参数也是稳定的。我们根据原料含硫量与生产量的模拟数值,计算出脱硫脱氟前二氧化硫排放量,根据二氧化硫排放浓度控制指标与总量控制的原则,计算出相对应喷的氨水量(氨水浓度基本为定数),列出表格。我们每个班对生球含硫量(即原料含硫)进行化验分析,再根据生球皮带秤的计量值,操作工控制相应的喷氨量,以达到比较理想的脱硫脱氟效果。
对于运行管理,制定出相应的操作规程
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