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南桐矿业有限责任公司
(石门揭煤)
技术安全措施
矿井名称:南桐煤矿南翼
工作面名称:-325m水平四石门5#煤层
总工程师:段启明 2009年1月9日
安全矿长:关润平 2009年1月9日
生产矿长:唐怀林 2009年1月7日
安全副总:陈光伟 2009年1月7日
通瓦副总:祖文全 2009年1月7日
扩能副总:王光全 2009年1月7日
安 监 处:唐昌华 2009年1月6日
地 测 科:赵仁桐 2009年1月5日
扩 能 科:王仕勇 2009年1月5日
通 瓦 科:程云才 2009年1月5日
编 制:魏 明
日 期:2009年1月5日
一、概述:
根据矿采掘部署的安排,急需揭开南翼-325m四石门5#煤层。石门标高-324.3m,距地表深约654.3m。经突出危险分析,该石门位于突出危险严重区域,主要受王家坝向斜区域地质构造扭应力和矿山压力影响。
为确保安全揭煤,我们对待揭5#煤层实施了地质前探孔,原始瓦斯压力的测定,并采用Φ65mm水洗排钻孔对待揭5#煤层进行消突。现石门停头位置距待揭5#煤层底板真厚5.4m,水洗钻孔已实施完毕,并经效果检验有效。
二、实施情况
㈠地质前探钻孔实施情况
该石门6#煤层已安全揭开,石门在巷底掘至距6#煤层顶板以东3.0m平距时停头,对5#煤层实施了5个地质前探孔,分别控制石门上、中、下部及石门两侧。根据实施的地质前探孔竣工资料显示:该石门实施地质前探孔碛头距5#煤层底板真厚9.0m,石门内5#煤层真厚1.0m,倾角33°,无地质构造出现。(见地质前探钻孔竣工图)
㈡瓦斯压力测定
1.测压孔情况
该石门5#煤层地质前探钻孔实施完毕后,根据已实施的地质前探钻孔竣工资料,石门向东掘7.0m平距(预计距5#煤层底板真厚5.0m处)停头实施测压钻孔。
①首先对待揭5#煤层实施了3个测压孔,于10月28日夜班开始封孔测压,封孔方式采用机械封孔,封孔材料采用水泥沙浆、石膏粉。并在封孔当班测得1#测压孔瓦斯流量为0.0043m3/分,2#测压孔瓦斯流量为0,3#测压孔瓦斯流量为0.0024m3/分。封孔后经十几天测压,压力值均为0。
②由于1~3#测压钻孔未能准确测压,在该碛头重新施工增补2个测压孔进行测压,孔号为4#、5#。于2008年11月12日中班封孔,封孔材料采用黄泥、水泥浆、石粉,封孔方式采用人工封孔。在封孔当班测得4#测压孔瓦斯流量为0.0066m3/分,5#测压孔瓦斯流量为0.0085 m3/分。封孔后11月13日晚观察压力值最大为0.4MPa,但11月17日观察压力值为0,至12月3日止,压力值未上升。
③根据以上资料分析和测压孔竣工资料显示:该石门5#煤层未能测到真实原始瓦斯压力值(见测压钻孔竣工图)。
㈢实施防治突出措施及检验情况
1.防治突出措施:
采用Ф65mm水洗排放孔(常压水)对待揭5#煤层进行反复冲洗、冲刷,直到孔内排出清水,以此达到消突目的。
2.施工位置:
该石门待测压工作结束后,在实施测压孔碛头(距5#煤层底板真厚5.4m)开始实施水洗排放钻孔。
3.施工情况
①共施工水洗排放钻孔74个,钻孔过煤和洗孔时水压1.4~3.4M
(平均水压2.5Mpa),碛头CH40.11%~0.83%,其中有33个水洗钻孔在过煤和洗孔时有喷孔现象,喷距0.2~6.0m,其余水洗钻孔均无喷孔、顶钻、卡钻等异常现象。在实施水洗钻孔过程中,13个钻孔在过煤过程中测试了瓦斯解吸值(湿式),有10个钻孔超标,测得Δh2值最大360Pa(详见水洗排钻孔竣工图)。
②在实施钻孔过程中,为进一步探明前方5#煤层有无构造出现,在石门上部及两侧选择了5个钻孔过顶5.0~5.1m,均未出现异常情况(详见水洗排钻孔竣工图)。
4.钻孔控制范围及风排率
钻孔控制范围
钻孔以终煤点作层面,沿走向控制:石门轮廓线以北10.3m,以南9.4m;沿倾斜控制:石门巷顶以上10.5~12m,巷底以下4.6m,详见水洗排放孔竣工图。
②风排率
钻孔影响范围内的原始瓦斯含量12209.4m3,风排瓦斯量3393.9m3(截止到2009年1月1日),风排率27.8%,并随着时间的延长,风排瓦斯量将有所增加。
5.检验情况
共实施检验孔7个,控制了石门中部、上部及两侧。测得Δh2值最大为140Pa (湿式),在实施过程中均无喷孔、顶钻、卡钻等异常现象,碛头CH40.09%~0.2%(详见水洗排钻孔竣工图)。
6.煤层赋存情况
根据已实施的钻孔竣工资料,探明石门内5#煤层无明显的地质构造出现。平均煤层厚度0.95m,煤层平均倾角36°。(详见水洗排放孔竣工图)
7、实施效果分析
根据实施的水洗排放孔竣工资料显示:该石门工作面属突出危险严重工作面。但石门四周经
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