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生产中心工作计划.ppt
生产中心2014年工作计划 万山红 2013-12-15 2014年工作计划 1:成本控制: 1,1:人员效率的提升。 1,2:进料合格率的提升及改善。 2:过程管控 2,1:通过过程管控,发现并介入问题的解决,进而提升得率及设备稼动率. 2,2:过程管控体系的深化,细化,关键点的执行了强化! 3:改善活动推行并体系化展开。 3,1:改善项目的确立。 3,2: 作成生产中心相关的改善活动的体系并推行且协助相关部门实施。 4:人才培养及技能培训。 4,1:品质意识的培训,基本技能的培训。 4,2: CE认证及GY3相关品质保证体系的认证推进;相关新品及设备的OP认证推进。 人员效率的提升 人员效率提升推进计划 作成:李红涛 教育内容 実施対象 2月下旬 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 现状调查 检验员 计划 ○ 实绩 利用间接人员的IE分析法对全体检验员进行的ST进行分析 检验员及组长 计划 ○ ○ 实绩 利用ECRS作出改善措施 检验员及组长 计划 ○ ○ 实绩 熟练度提升及多能工训练 检验员及组长 计划 ○ ○ ○ ○ 实绩 成果维持动作标准化流程制度化改善活动习惯化 检验员及组长 计划 ○ ○ ○ ○ 检讨 实绩 意识及基本技能教育 工程师及专员以上 计划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 实绩 利用知识经济中的IE分析法进行分析 工程师及专员以上 计划 ○ ○ 实绩 作出改善举措 工程师及专员以上 计划 ○ ○ 实绩 提升技能训练 工程师及专员以上 计划 ○ ○ ○ ○ 实绩 多能工训练 工程师及专员以上 计划 ○ ○ ○ ○ 实绩 成果维持,改善意识习惯化! 工程师及专员以上 计划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 检讨 实绩 目标:年间检验员工作效率提升15%以上。(推进计划如下表) 1,通过IE的分析及改善方法; 2,通过教育训练来提升熟练度; 3,通过组织变革与发展(OD),提升整体的效率。 1.2:进料合格率的提升 DF包材:2011年进料批合格率为:96.3%。 (在整个2011年一共进料925批次,批退34批次-主要不良:开胶,破皮)。 本年度改善目标:98%。 开胶改善--严格限定了粘胶时间、用量等细节有效地确保了粘合的质量; 破皮改善--责令供应商设立专门设立一间仓库进行调湿后生产。CLP包材:2011年进料合格率为91.76%。 (在整个 2011年包材来料共2657批,合格2438批,不合格216批。 主要不良为:边压,耐破检测值偏低;尺寸偏差;外观变形。 本年度会集中对主要供应商(纸箱)进行评审,直至纠正为止。 定期对供应商的品质进行辅导以及现场指导,使供应商的严格遵循变更管理进行制程监控且优化改善制程。 IQC方面会实时监控尽量数据进行实时反馈。 大轴方面:关于储存与搬运的监控与管理。 储存方面:监控好实时数据,并根据历史数据做好预防及纠正措施! 大轴的搬运:现场,现实,现物再次梳理搬运流程及动作规范,并同时做好SOP的监督实施。 2.1:加强制程管控,发现并推动问题解决。不良状况: 序号 不良项目 数量 比率 累积比率 1 钉子印 8 72.7% 72.7% 2 边缘不良 2 18.2% 90.9% 3 印痕 1 9.1% 100.0% 4 0.0% 100.0%
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