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HP823磨煤机叶轮装置优化改进-张涛.docVIP

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HP823磨煤机叶轮装置优化改进-张涛.doc

HP823磨煤机叶轮装置优化改进 (新疆天山电力工程有限责任公司,新疆 昌吉 张涛 832200) 【摘要】新疆天山电力股份有限公司玛纳斯发电分公司三期7、8号300MW机组采用正压直吹式制粉系统,每台锅炉采用5台HP823中速磨煤机。自2008年投运以来,磨煤机运行中石子煤排放率高达2.5%~3%,叶轮装置由于煤质较差,磨损严重,经常性脱落,导致磨煤机内部的导向衬板,刮板装置等脱落,给机组安全稳定运行带来一定的隐患,致使公司的经济利益蒙受损失。 【关键词】磨煤机??叶轮装置??刮板装置 前言 新疆天山电力股份有限公司玛纳斯发电分公司(以下简称玛电)7、8号机组投产以来,HP823中速磨煤机运行主要存在以下几点问题: 1、 石子煤排放量大 在正常运行过程中石子煤排放量过大,并且排出物中含有一定量的原煤,浪费大,严重影响了机组供电煤耗、锅炉热效率等经济指标。 2、叶轮寿命短 原有的叶轮装置在运行约5000小时后,节流板及叶轮其它部位容易脱落到磨煤机侧机体内,损坏刮板、下裙罩、侧机体衬板等备件, 影响磨煤机的安全运行。 3、飞灰含碳量较高 运行人员为了减少石子煤排放量,提高磨煤机入口风量,使风煤比严重超出设计值,达到2.3-2.5:1。进入炉膛的一次风率明显高于设计值,二次风量偏低,二次风速偏低,炉内空气动力场混乱,煤粉燃烬困难,飞灰和灰渣含碳量较高。 4、节流风环 在叶轮装置的机体上,为了提高喉口风速,加装了节流风环。由于节流风环与叶轮装置连接方式为焊接,经过煤粉的磨损,节流风环频繁发生翘起,致使内部的衬板脱落,迫使磨煤机非计划停运。 原因分析 一般来说石子煤是磨煤机难以或不能磨碎的原煤中岩石类杂物, 它们硬度高,密度大,热值低按《中华人民共和国电力行业标准磨煤机试验规程DL467 —92》中对中速磨煤机石子煤量的的规定,如石子煤量大于额定出力的 0.5%,磨煤机已属非正常运行工况,玛电使用煤的质量得不到保证,所以也不能按规程的说法认为磨煤机运行不正常,但石子煤能达到自燃的程度说明磨煤机系统出了严重的问题,原因分析如下: 1、喉口流速过低 石子煤中含有煤说明在喉口处的一次风不能将原煤与石子煤分开,也就是说喉口的流速设计不够,排出的不仅是石子煤还有大量的原煤。 2、叶轮结构设计不合理 原始设计的喷口流速过低,从磨内甩出的石子煤及原煤不能快速被一次风吹走,加快了节流板及叶轮结构的磨损,使其寿命降低,从而增大了通流面积,进一步降低喷口流速。另外叶轮装置与延伸环连接方式为内六角螺栓连接,当叶轮装置连接螺栓上部被磨损后,叶轮装置就此与延伸环脱落。 3、焊接叶轮装置的不足 叶轮装置在焊接过程中易于变形,难以做出流线型的外形。焊接过程中内应力较高,焊件易残留焊接应力,焊缝收缩受到周围冷金属的牵制作用容易开裂。并且焊件质量容易受焊工操作水平和管理水平的影响。 改造方案 重新设计一种叶轮结构为高强度中碳调质锰钢整体铸造式叶轮装置,更换后的叶轮装置为一次整体铸造而成的,叶片通流面截面为梯型(如图),一次风阻力小,风压高且均匀稳定流畅,并在叶轮装置连接处加装了保护盖板,提高了设备使用寿命,同时减少了石子煤的排放量大大提高了磨煤机的出力。 新结构中调整罩与衬板支撑板之间间隙为 8~10mm,如此既减少了漏风量也不会产生大量的磨损;最大喉口流速不超过75m/s,最低喉口流速不低于50m/s,可有效减小排渣量;整个通流截面过渡平滑自然,可有效减少运行过程中的设备磨损。叶轮装置、调整罩都是分段结构。 结论 通过叶轮装置的改造,7、8号炉石子煤排放量的大幅度降低,节约了能源的消耗,降低了发电成本。并且提高的叶轮装置的使用寿命,减少了劳动强度,使叶轮装置因磨损脱落造成磨煤机内部衬板脱落的几率大大降低,为玛电挽回了部分的经济利益。

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