201112万吨年度大修总结.docVIP

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2008年12万吨/年催化装置年度大修总结 一、检修原因: 本装置从2007年11月28日抢修后,经过八个多月的运行,有些设备出现缺陷,部分水冷及换热器管程垫子漏及冷却郊果差,部分漏点及工艺管线急待大修技改处理,导致装置不能达到正常生产要求,为了解决上述问题,同时也为了响应炼化公司年度大修安排及厂部30万常压技改开车时间安排,部分管线需做碰口处理。为了确保装置安全平稳高效生产,提高生产效率和保证长周期运行,厂部决定8月1日至8月19日对本装置进行大修。 二、计划检修内容: 检查两器,检查处理内取热,更换主风分布管及外取热流化盘管,更换流化包,更换斜管膨胀节,更换两器中间过渡段筒体,技改进料喷嘴,提升管膨胀节、两器中间过渡段膨胀节及各喷嘴根据使用情况确定,拆分馏塔、轻柴油汽提塔塔盘,进行彻底清理检查,同时检查所有侧线抽出口、降液管、集液槽及返塔管线,清理检查吸收塔、解析塔、稳定塔所有塔盘,对所有水冷及换热器进行清理,并更换部分冷换器管束,技改顶循水冷,更换分馏塔顶油气空冷一台,清理余热锅炉并更换R-408蒸发器,检查清理所有容器及汽包,视情况更换部分丝网除沫器,处理跑、冒、滴、漏,更换部分阀门,技改并去除部分管线,新增气压机中间凝缩油罐一台,部分管线及容器测厚。 三、停工要求: 本次大修按全面停工进行,反应卸剂,分馏、吸收稳定退油,所有塔、容器、管线吹扫置换干净,达到进人和动焊的条件。所有出装置线均关阀门、加盲板,彻底与外界隔离。 四、检修前准备工作: 本次检修车间的准备工作做的很充分,对大修物料全部进行了清查,要求对物料的型号、材质等核对准确无误,并制定了详细的开停工方案及检修责任划分表,重新完善了抽加盲板表、吹扫表等表格,并且新增了开停工确认表等内容,将开停工的每一个工作步骤细化到具体操作人员,将检修的每一项内容责任明确到个人,同时对检修用的各种工具都准备齐全,为本次大修顺利完成打下了良好的物质基础。 在人员安排方面,针对新工多的具体情况,车间采取以老带新的办法,结合岗位将各班组成员重新划分为八个组,并由有经验的老工担任组长,全面负责本组的检修任务及各项安全工作。车间管理人员按职责不同进行分工,监督负责各小组的检修工作。 检修前车间工艺组、安全员以班组为单位进行全员培训,详细学习开停工方案、检修安全规定、危害辩识及风险评价等内容,提高全体人员对检修工作重要性的全面认识,强增检修安全意识。 五、检修内容: 8月1日6:00起反应开始降量,8:00切料,做卸剂准备。分馏、稳定退油扫线,按停工步骤进行。8月4日14:00打人孔加盲板,检修全面开始。 1、两器、烟道、余锅部分: (1)对再生器、沉降器进行了全面检查,发现再生器主风分布管磨损严重,中松动进口磨断,两组内取热表面磨损严重,外取热流化盘管磨破,双动滑阀下部烟道衬里脱落,沉降器结焦不太严重,沉降器一旋进口开了一个洞,汽提汽盘管磨破,一旋料腿底部与防倒锥之间仍有焦炭堵塞,提升管结焦严重。 (2)针对检查出的问题逐项处理,对新主风分布管及外取热流化盘管外部打衬里后更换原管,更换两组不锈钢内取热管束,恢复中松动管线; ( 3)待立管套筒下部割口检查,盘管使用正常,要求仪表车间恢复待阀压降管线; (4)再生器、炉-101各燃烧油喷嘴检查、疏通、清洗; (5)更换流化包; (6)更换斜管膨胀节; (7)炉-101脱落的衬里进行修补; (8)提升管进料段清焦,更换进料喷嘴; (9)更换两器过渡段筒体; (10)沉降器清焦,更换防倒锥,将防倒锥与料腿间距由原110CM更改为250CM,更换气提汽盘管,将气提蒸汽由原一路进汽技改为两路进汽; (11)外取热管束抽出后进行保压试验正常,安装原管束; (12 )割沉降器粗旋料腿S弯头处,检查衬里磨损情况正常,校正S弯头角度后恢复; (13)更换再阀阀头,双动滑阀阀板修补衬里,待阀阀头良好; (14)技改电液执行机构油管接头,现更改为焊接后丝扣连接,并将双动滑阀电液执行机构移至新增平台上,便于维护检修; (15)更换R-408蒸发器; (16)检查各汽包正常; (17) 修补烟道衬里; 2、分馏部分: (1)拆T-201塔盘并检查塔盘的腐蚀情况,对塔内壁、降液板、塔盘进行彻底清理,并对部分卡子、浮阀进行更换,正常后安装; (2)检查了各抽出口及返塔管线; (3)检查人字档板紧固情况,清理油汽短节焦块,修复搅拌汽盘管并试通; (4)清理沉降器至分馏塔油气管线焦块,并对平管割下后清理; (5)清理塔底油泥及焦块、杂物,用消防水冲洗塔底抽出口; (6)拆T-202塔盘进行检查、清理; (7)清洗油气管线;测量油气管线、油浆管线、所有容器及原料、回炼油各弯头的壁厚; 3、吸收、稳定部分: (1)拆T-301、T-302、T-303塔盘并

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