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消除#3机集电环碳刷发热故障 淮阴发电有限公司发电部电气QC小组 发布:张德继 二、小组简介 小组成员和分工情况表 三、选题理由 消除#3机集电环碳刷发热故障是确保#3机安全运行的需要。2008年3月-5月因集电环碳刷发热故障,多次降励磁电流降负荷运行,严重影响#3机正常负荷接带。集电环是经过加热套上去的,厂家规定运行中不得超过250℃,不得高温运行,否则可能造成发电机转子集电环松动损坏,造成不可故量的损失。而我厂机组集电环碳刷部位经常超过300℃,此现象对我厂安全和经济效益极端不利,必须将温度降到100 ℃以下的正常范围,经小组讨论:降到100 ℃以下作为我们本次QC活动的目标。 四、活动目标 五、现状调查 针对集电环碳刷温度偏高,实测就地温度,列出典型的调查表,列表如下: 集电环表面温度柱状图 从以上柱状图可以看出:集电环北侧10组碳刷温度低于80 ℃,属于正常范围;集电环南侧10组碳刷明显高于北侧,其中有6组温度高于250 ℃ ,且上部比下部温度明显偏高。 六、原因分析和要因论证 经小组集体讨论,认为造成集电环南侧碳刷温度偏高的因素可能有: 碳刷电流分布不均匀, 碳刷氧化膜被破坏且无法重新建立 冷却风道堵塞 冷却风量不足 集电环表面堵塞(通风沟、通风孔) 轴流风扇风量下降 电刷与滑环表面接触电阻、电刷与刷辫接触电阻、刷辫与刷架引线接触电阻过大。 电刷压力不均匀或不符合要求,可能有电刷过短、弹簧由于过热变软老化失去弹性等原因。 集电环与转子引线接触电阻过大 电刷材质不良、导电性能差、使用的型号不符合要求或者使用了不同型号的电刷。 电刷接触面研磨不良或运行中一次更换过多的电刷。 电刷在刷盒中摇摆或动作卡涩。 环境温度高。 负荷电流过大 根据以上画出因果分析图: 经小组集体分析讨论及验证如下:论证1、碳刷电流分布不均匀,北侧10组都不高,南侧10组都高,就地查碳刷压力基本一致,原因不成立。论证2、氧化膜被破坏且无法重新建立:正常100℃以上就认为氧化膜已被破坏,就地检查时,发现不仅南侧温度全部在100℃以上,还有4只碳刷表面氧化膜被破坏严重,碳刷前端崩裂超过三分之一,还有4只损坏较小。现象明显,列为主要原因之一。论证3、冷却风道堵塞:利用停机进行检查,风道进出口发现未堵塞。论证4、冷却风量不足:风冷风道安装布置如下图一所示,冷风经滤网后分到北侧(A侧)和南侧(B侧),再经集电环与碳刷到轴中部经大轴风扇将热风抽出形成负压区。由于A侧到风扇负压区距离近,风阻小,冷风主要走A侧了,B侧到风扇负压区距离远,风阻大,冷风走B侧的少,从而,使B侧集电环和碳刷得不到充分的冷却。列为主要原因之一。论证5、集电环表面堵塞:利用停机进行检查,通风沟、通风孔未发现堵塞,原因排除。 论证6、轴流风扇风量下降:北侧都不高,南侧都高,就地查出口风速也很高,原因排除。论证7、电刷与滑环表面接触电阻、电刷与刷辫接触电阻、刷辫与刷架引线接触电阻过大:就地查接触电压均小于1V,原因排除。论证8、电刷压力不均匀或不符合要求,可能有电刷过短、弹簧由于过热变软老化失去弹性等原因。就地检查碳刷长度均在于二分之一,合格,原因排除。论证9、集电环与转子引线接触电阻过大:测量阻抗5.65欧,和出厂值一致,原因排除。 论证10、电刷材质不良:使用原厂配置,原因排除。论证11、电刷接触面研磨不良或运行中一次更换过多的电刷:接合面打磨过且未换过碳刷,原因排除。论证12、电刷在刷盒中摇摆或动作卡涩:逐一取下碳刷检查,发现碳刷普遍和刷握间夹得很紧,南侧最顶一组碳刷和刷架间固定十字星不能入座,造成接触不良。现象明显,列为主要原因之一。 论证13、环境温度高:环境温度未超过35℃ ,原因排除。 论证14、励磁电流过大:查验DCS历史记录,励磁电流未超过额定,原因排除。 经小组讨论及验证后一致认为,造成集电环南侧温度偏高的主要因素是一、氧化膜被破坏;二、电刷在刷盒中摇摆或卡涩;三、冷却风量不足 七、制定对策 针对集电环南侧温度偏高的主要因素,制定对策如下: 八、实施 实施一:敞开集电环两侧门,外接轴流风机对集电环和碳刷加强通风降温,同时在集电环表面涂抹凡士林油进行临时降温,降温到75度以下后,再对已损环的8只碳刷进行换新。 实施二:用砂纸分别对活动不灵活的碳刷取下进行打磨,使所有碳刷在刷握内活动自如,同时利用停机时间对顶层一组碳刷进行固定 实施三:在集电环西侧靠南的基座侧面(即图一中C处)上开40×80cm的孔作为进风口,使进风口比原来增大75%且位于南侧面,增加南侧通风量,保证所有冷却风量充足。消除集电环南侧碳刷温度异常升高的现象。 九、效果检查经过以上处理改进后,就地实测温度,列出典型一次的调查表,列表如下: 活动前后对
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