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SD-2石蜡加氢催化剂的首次工业应用.pdf

维普资讯 炼 油 与 化 工 2007年 第4期 REFININGANDCHEMICALINDUSTRY SD一2石蜡加氢催化剂的首次工业应用 李 志 国 (大庆石化公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711) 摘要:中国石油大庆化工研究中心开发的新一代SD一2石蜡加氢精制催化剂于2005年5月在 大庆石化公司炼油厂 100kga中压石蜡加氢装置进行了首次工业应用。结果表明,SD一2催化 剂具有活性高、原料适应性好的特点,在高空速处理高含油劣质蜡料的工艺条件下 ,反应温度 低于国内同类催化剂22—30~C左右,达到国内先进水平 ,产品各项指标全部达到质量要求。 关键词:石蜡加氢;催化剂;工业应用 中图分类号.TQ031.3 文献标识码:B 文章编号:1671—4962(2007)04—0001—03 加氢精制是生产高质量石蜡产品的主要工艺 2催化剂装填 手段,其中的技术核心就是加氢催化剂”【。随着原 SD一2加氢催化剂和 sP一2保护剂物性指标见 料 日趋劣质化、产品质量的更高标准及装置扩能 表 1。 的要求,目前已工业化的催化剂不能满足更苛刻 表 1石蜡加氢精制催化剂及保护剂的物性指标 的使用要求。 大庆化工研究中心在 SD一1催化剂成功应用 的基础上∞,从反应机理、催化新材料、催化剂制备 技术等多方面展开针对性研究,从而开发出新一代 活性更高、原料适应性更强的SD一2催化剂,并于 2005年 5月在大庆石化公司炼油厂 100kt/a石蜡 加氢装置上进行了首次工业应用,开车 1次成功。 2005年 5月 1日,开始进行催化剂装填,5月 工业应用表 明,SD一2催化剂能够在质量空速大于 2日催化剂装填结束。采用普通 自然装填方式,控 1.0h 的工艺条件下处理高含油的劣质蜡料,产品 制催化剂的装填速度 1.5m3/h。在装填过程 中,始 质量全部满足的要求。 终保持催化剂和瓷球 自由下落高度不超过 1m,避 1工艺流程 免催化剂和瓷球因装填而造成粉碎,催化剂床层 大庆石化公司炼油厂中压石蜡加氢生产装置 每升高 1m进行人工扒平 1次。共计装填SD一2催 设计加工能力为 100kt/a,所加工的原料为溶剂脱 化剂 18.55t,约合26m,SP一2保护剂 0.94t,约合 蜡脱油后的减二、减三线正反序混合蜡料。主要产 1.43m,各种规格瓷球 3.3m,,催化剂平均装填密 品为各种牌号的半精炼石蜡、全精炼蜡及食品用 度 0.71g/mL。与上 1周期 SD一1催化剂(2003年装 石蜡。该装置于 1993年4月建成投产,采用原料 填 20.27t)相比,减少催化剂用量 1.72to催化剂及 过滤、脱气等预处理措施,反应后的产品经汽提、 瓷球的实际装填情况见表2。 干燥、过滤后成型。装置工艺流程示意见图1。 3装置开工情况 3.1催化剂干燥 I/上、 2005年 5月 20日0:00时装置进行升压 、气 l 高压分离 )I 密,气密合格后采用氮气循环升温的工艺方法对 催化剂进行干燥脱水。干燥过程控制床层

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