【毕业设计、论文】关于更改渗沥液处理工艺的报告.doc

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关于更改渗沥液处理工艺的报告 自2012年2月份以来,针对渗沥液的原水COD降低,厌氧燃油锅炉能耗影响成本的情况,经研发中心的赵永志(以下简称赵工)与水气处理中心的工作人员商讨,决定更改渗沥液处理工艺。 情况描述 (一)、燃气锅炉已经修理完成。但目前未尝试点燃,且主要备件已准备齐全。 (二)、厌氧罐顶气体出口各气体含量:甲烷含量22.5%、二氧化碳含量6.5%、氧含量0.0%、其他气体71%(仪器测不出成分),达不到点燃标准; (三)、根据观测气囊情况,发现厌氧沼气气量不足; (三)、目前无法实现填埋山的填埋气点燃燃气锅炉,需要研发中心编写自控程序;并通过进一步测试气体的成分及含量,进行调试。 (四)、目前渗沥液处理量每天保持152吨,为确厌氧的生化正常运行,燃油锅炉需每天消耗油300升左右,与夏季相比,增加了运行成本。2011年渗沥液从年初到2012年2月主要实验数据变化:COD 从30000 mg/L 降低到3000mg/L左右,氨氮从2000 mg/L 降低到1000mg/L左右,PH 从7.3降到9.1左右。 二、根据目前运行情况,改变渗沥液处理工艺流程后,具体工作安排如下: (一)、参考赵工的每三天向厌氧进渗沥液两个小时的建议,及洁绿的赵海洋(以下简称赵总)每天向厌氧进渗沥液两个小时的建议。在原水COD保持在6000mg/L以下时,调节池直接向缺氧罐进水,同时为了维持厌氧的生物活性,每周平均选择三天向厌氧进渗沥液两个小时左右。如有特殊情况,则需另作安排。并且务必保持厌氧温度在25℃左右。在改变工艺期间,需注意以下几点: 1、由于厌氧污泥分布在罐底,为了防止污泥堵塞管道,无论是否向厌氧罐进水,都需常开厌氧循环泵。 2、厌氧温度若降到25℃以下时,需开启燃油(或燃气)锅炉(燃气锅炉优先)和热水循环泵。以上两点都满足的条件下厌氧锅炉、热水循环泵为关闭状态。 (二)、每天监测各项目,其中包括各个工艺环节的COD、氨氮、PH值、缺氧和好氧的碱度、污泥浓度和SV30等主要项目。主要密切关注各工艺的PH值的变化。最大限度让实验数据与生化参数相结合,一句话“节约成本同时保证渗沥液处理量”。 三、更改工艺流程后,可能会产生的影响: (一)、目前调节池温度在6℃左右,直接进缺氧罐和好氧罐,可能会导致缺氧和好样温度降低,但影响不会很大。若出现缺氧和好氧温度降低的趋势,可以加大风机频率,通过做功产生热量。 (二)、通过咨询洁绿的赵总,了解到,长期不正常使用厌氧,等再次启动时,大约需要3000L的油耗才能使燃油锅炉温度从25℃上升到30℃。 (三)、根据实际情况适当调节进水量。经过赵总对现状的分析,建议若原水的COD有上升的趋势,根据厌氧长期不常规运行且本身恢复较慢的情况,需要提前开启厌氧,同时,缓慢调节进水量,使厌氧逐渐恢复其活性。期间,可能不会保证正常的产水量。 (四)、PH值、缺氧和好氧的碱度等需要监测的项目降低时,需向好氧投加小苏打;并且必须保证好氧溶解氧在2.5mg/L以上。同时,原水的氨氮对缺氧和好氧的生化影响不大。 (五)、缺少厌氧处理环节后,无机物、有机物的处理效率会降低,从而导致MBR、NF和RO的产水率降低,由此,便需要增加清洗频率。MBR在现有以每月清洗一次改为每15天清洗一次;NF、RO在现有以10天为清洗频率的基础上,改为每7天清洗一次。 特殊说明:当前季节为冬季向春季转换期,温度变化最为明显,增加了控制生化处理难度,要求水气处理中心全体工作人员团结一心,共度难关。

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