浓硫酸清净乙炔工艺及应用.pdfVIP

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第32届全国聚氯乙烯行业技术年会论文专辑 浓硫酸清净乙炔工艺的应用 齐有慧。,张海全 (太原化工股份氯碱分公司,山西太原030021) [关键词]浓硫酸;乙炔;清净 [摘 要]介绍了浓硫酸清净乙炔工艺及其原理,与原次氯酸钠清净工艺进行了比较,浓硫酸清净乙炔工艺应 用后,使发生系统用水达到平衡,按10万t/aPVC计,则获经济效益76万元/a。 太原化工股份公司氯碱分公司(以下简称太化 面对这种生产状况,太化股份经理查阅相关资 股份)是一家老化工企业,原产品品种多,产量小,难 料发现:浓硫酸以其强氧化性脱除粗乙炔气中的s、 以形成规模效应,主要产品PVC装置的生产能力仅 P。于是太化股份组织有关技术人员进行了多次试 为1万t/a,从2000年开始,太化股份对PVC装置 验,并设计了小试和中试装置,获得了运行控制参数, 逐步进行了扩建,到2003年PVC生产能力达到 最终证明粗乙炔气经浓硫酸清净后完全能够达到次 8万t/a,其中乙炔清净工艺采用次氯酸钠清净工艺, 氯酸钠清净的效果。其浓硫酸清净乙炔的反应为: 其反应为: 3H2S+H2S04_4H20+4S, 2NaOH+C12——’NaClo+NaCl+H20, 4NaCl0+H2S—H2SO,+4NaCI, S02+2H2SO,13S+2H20, 4NaCIO+PH3—一H3PO,+4NaCI, PH3+2H2 H2SO,+2NaOH—-+Na2SO,+2H20, H3PO,+3NaOH—-+Na3PO,+3H20。 其中,次氯酸钠由水、氯气(自产)、碱(NaOH 在2004年,太化股份对PVC装置又进行了新 质量分数为15%)配制而成。成品次氯酸钠要求有 一轮扩建,最终生产能力达到了15万t/aPVC,其 效氯质量分数为0.08%~0.12%、pH值为7~8。 中新乙炔清净直接采用了浓硫酸清净工艺,浓硫酸 清净后废次氯酸钠有效氯质量分数要求大于 清净塔按12万t/aPVC设计。在2006年初,新装 0.06%。在实际生产中,次氯酸钠的用量随电石中 置正式投入运行,精乙炔气中S、P含量完全达到工 t s、P含量的不同而变化。生产运行过程中,生产1 艺控制的要求。后来将原产8万t/aPVC装置的粗 PVC树脂产生废次氯酸钠4~5t,因电石渣浆清液未 乙炔气并入新清净装置,淘汰了原次氯酸钠清净装 能回收使用,产生的废次氯酸钠全部回用到发生器作 置,实现了乙炔生产系统废水的零排放。2007年采 为电石反应用水,有效地回收了其中溶解的乙炔。 用整套浓硫酸清净装置,全年实际生产PVC 随着环保和能源消耗对化工企业的严格要求, 15.46万t。在实际生产运行中,经过严格的工艺控 各地均提高了化工企业的用水价格,并强制性对企 t

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