F8H型控制阀试验探讨.pdfVIP

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FBH型控制阀试验探讨 姜新龙 (天津机辆轨道交通装备有限责任公司300232天津) 摘要: 本文介绍F8H型控制阀(160km/h快速货车新型控制阀)的设计背景,讨论、分析 了该阀在仿单车试验台上的试验以及试验数据、据此进行的设计改进和验证。 关键词: 快速货车制动仿单车试验探讨 1概论 随着我国铁路货车运输的不断发展,重载和快速成为新时代货车发展的大方向。虽然近 几年我国铁路运输的公里数和运量都有飞跃性的进步,但是货车装备落后导致运行速度低的 情况成为限制我困铁路货车运输实现进一步发展的丰要原因之一。尤其是我国的铁路线足客 货混跑,既要提i箭客车速度,又要全面增加运能和运输效率,就必须提高货车的运行速度。 我国现有的货车制动系统已经不能完全适应快速货车的需要,因此,研究开发具有白上知识 产权、适合我国铁路线的快速货车制动系统已经刻不容缓。为此,中国北车集团公司提出了 “领跑货车”的战略,‘々门成立了160Km/h快速货车制动系统研发组,由齐齐哈尔轨道交通 装备有限责任公司牵头,天津机辆轨道交通装备有限责任公司、沈阳机车车辆有限责仟公司 和青岛四方车辆研究所有限公司参加,在新型控制阀、空重车调整装置、防滑器以及基硎;制 动四个方面展开研究。 快速货车既要求操作的灵敏性,又要求与客、货车无条件混编使用,故快速货车制动机 的方案应尽可能选择现有的客车制动机。从制动波速和制动缸充气时间来看,我国目前采用 的104型客车制动机和F8型客车分配阀均能应用于时速160Km/h的快速货车。通过对上述 韵两种客车制动机从性能、使用上分析,在F8型客车分配阀的基础上增设G/P转换阀,,{: 增加加速缓解性能,即可完全满足我国快速货车的使用,又能满足与普通货车混编的使用要 求。 自集团公司组织开展160Km/h的速货车的研讨会后,我厂就积极开展了新型快速货午控 制阀(F81-I型控制阀)的研制工作。在一年多的设计开发试制试验过程中,在公司各部门的 努力下,于2007年2月完成了方案设计,2007年6月完成图纸设计,2007年12月成助完 成了两套样阀的试制,2008年2月通过了整机的组装与试验台试验,2008年4月进行了仍 单车试验,现将试验过程作如下分析: 试验数据是在仿单车试验台上采集的,主要是对比普通货车的试验,因此仅把FSH型 控制阀在普位时的数据与目前主流货车运用的120阀的数据进行对比。 2试验、分析 2.1制动缓解灵敏度和保压试验 184 罔二 上面第一个图表为F8H型控制阀其副风缸容积为80升的制动、缓解灵敏度和保压试验的 试验曲线。最初设计F8H型控制阀的副风缸容积为50升。 当副风缸容积为50升时,在制动缓解、灵敏度和保压试验中,F8H型控制阀达不到设计 要求。 制动时,列车管在减压40kPa时,手柄置保压位,列车管不能正常保压,而是继续减压 lOkPa左右。经分析其主要原因是:50升副风缸相对较小,由于制动时副风缸压降太大,列 车管在减压40KPa后,手柄置保压位,列车管向副风缸充风,因而导致列车管不能够及时保 压。 缓解时,列车管充风,由于副风缸压力太低,列车管的风通过副风缸充气止回阀充到副 风缸,导致副风缸的压力急剧上升,而列车管的压力增长缓慢,因而分配阀不能在规定的时 间内缓解。 由于副风缸50升的设计计算与试验有差距,通过分析、计算,我们把副风缸容积调整为 80升。 当副风缸容积为80升,在制动/缓解灵敏度和保压试验中,各项技术指标都能够达到要 求,具体数据如上图一。 同时,我们把120阀制动/缓解灵敏度和保爪试验的数据也进行了采集,结果如上图二。 通过对两者的试验数据分析发现F8H型控制阀的普通货车位与120阀单车性能基本接近。 2。2常用全制动、保压和缓解试验 下面第一个图表为F8H型控制阀其副风缸容积为80升的常用全制动、保压和缓解试验的 试验曲线。 185 图四 当副风缸容积为50升,在常用全制动、保压和缓解试验中,制动后保压,制动缸压力应 不超过350±lOkPa。根据前面的

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