制氧空分工艺气温度控制改造“合理化建议”活动交流材料.docVIP

制氧空分工艺气温度控制改造“合理化建议”活动交流材料.doc

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“合理化建议”活动交流材料 制氧空分工艺气温度控制改造 发布单位:机电车间 发 布 人:杨小忠 发布时间:2010-10-26 制氧空分工艺气温度控制改造 一、实施前现状: 制氧站开车以来,空压机压缩空艺气进预冷机组温度55℃—65℃,一直超过预冷机组严格规定的进气温度40℃,使预冷机组长期超负荷工作,造成预冷设备制冷压缩机损坏并影响工艺气预冷效果,使进塔工艺气温度高造成空分工艺后续不稳定,液氧液位不易控制,因两台空压机压缩后热气流2640m3/h,排气冷却器只有¢350x400mm换热面积不够,特别是夏季气温高压缩的排气温度更高,只有把空压机储气罐外部加个自来水管降温当后冷却器用,浪费水资源和气罐长期水浸泡也会造成储气罐地基塌陷,易使储气罐外部生锈降低耐压强度,存在严重安全隐患。 二、改进措施:经研究分析,两台空压机压缩后热气流2640m3/h流量大,排气冷却器¢350x400mm换热面积不够,预冷机组长期超负荷工作压缩机损坏,并影响工艺气预冷效果。 制氧空分工艺气温度控制改造前示图 实施在两台空压机排气压缩管路后,增加了一台换热面积27m2容量冷却器,增大了换热面积降低了压缩后气体温度,有效控制预冷机组规定≤40℃的进气温度,并改造相应配套管路。 一台容量27m2冷却器 6000元; 温度表85元; 合计:6085元; 三、实施效果: 制氧空分工艺气温度控制改造后示图 通过增加了一台换热面积27m2容量冷却器后,加大了换热面积降低了压缩空气温度,能够严格控制预冷机组规定的进气温度≤40℃,减少备件材料消耗: 制冷压缩机 、铜管蒸发器芯子 、干燥过滤器芯子、空气储气罐、提高了设备运转率,确保制氧系统长期安全运行。 四、实施前后数据对比: 设备运行状态比较 序号 项目 (八月份)改造前 (八月份)改造后 1 预冷机组 进口温度65℃ 进口温度40℃ 2 预冷机组 出口温度12℃ 出口温度9℃ 3 分馏塔液氧 液氧液位1200mm 液氧液位1350mm 4 V3液氮阀 开度90 开度60 五、经济和社会效益: 经过改造后运行,减轻了预冷机组负荷工作,减少了预冷机组主要备件损坏:如制冷压缩机一台30000元(美国Bristol)铜管蒸发器芯子25000元,干燥过滤器芯子2000元,空压机一台储气罐50000元, 共节约资金合计10.7万元。 间接效益:由于压缩后工艺用气温度过高,造成液氧不能控制,制氧的停车,使生产车间工艺用气停氧,造成磨浸车间常压不合格,改造后保障了整个制氧系统能够长期安全运行。 请各位专家评委批评指正。 谢谢大家

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