铁路货车试风系统维护.docVIP

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系统维护 1、系统维护周期 试风管路必须每月进行一次空管保压试验,若漏泄量大于10Kpa必须对管路进行检查。否则会影响到试验结果的精确度。 电磁阀半个月进行清洗一次,以清除阀芯的油腻和污垢。动作5000次以上或阀芯的橡皮以磨损严重,应考虑予以更换。 压力表3个月要进行一次校对,以免造成误差。 经常给远芯滤尘器和油水分离器排污,保持风源的清洁。 中继阀每6个月要拆下来,拿到相关部门去维修和校准一次。 日常要保持大闸柜的清洁 每月应对试验窗口显示的压力和大闸房的标准风表相对一次,若误差大于10Kpa应进行一次压力校对。 每半年要对电脑风扇的滤尘网进行一次更换 油水分离器应定时排水,设备各部分应保持清洁,做好防冻、除锈的工作。 2、压力校对 每三个月对列车试验器的双针压力表校准后,必须把计算机显示列车管压力与双针压力表的列车管压力校对一遍,才能保证列车试验器的正常使用。要进行列车管压力校准设置,点击菜单栏上的“压力调整”-“传感器校准”, 弹出如下界面:。 在列车管压力校对项目中首先选择要校验的执行器号,当单击“确定”按钮时即开始校验。1分钟后自动校验完毕。 注意:当传感器校验时必须确保这台执行器在空闲状态,以及风源压力充足。 压力调整指的是分别设置安定、感度、持续、和定压的相关设置。 3、故障与原因 故障1.试验窗体没有压力值,显示为零 原因A : 传感器24V没有 解决方法:在试验时查看每台可编程“Y5”点是否有输出,如果没有输出要看大闸柜一体化电源输入是有220V电压,输出端是否有DC24V电压。 原因B : 可编程没有电 解决方法:空气开关是否有220V电压,可编程供电保险是否烧坏。 原因C : 传感器损坏 解决方法:如果传感器24V供电正常,输出端和 -24V之间没有0到5V的电压即可判断传感器损坏。 故障2.对讲机遥控失效 原因A: 电台没有供电 解决方法:电台电源插头是否没有插好,开关是否打开。 原因B: 电台通道不对 解决方法: 把对讲机和电台的频道都调为CH1 原因C: 线头没插好 解决方法: 把电台到调制解调器、调制解调器到电脑的接线拧紧。 原因D: 试风程序退出 解决方法: 运行程序 原因E: 对讲机坏 解决方法:更换对讲机 故障3.试验窗口压力与风表压力相差太大 原因A:列车管传感器线性发生变化 解决方法:进入传感器校准界面进行调整 原因B:列车管传感器坏 解决方法:更换传感器 故障4、减压试验时,减不到规定压力。做感度试验时没有“某某台已减压50KPA” 的语音提示,做安定试验时没有“某某台已减压140KPA”的语音提示 原因A:传感器线性发生变化 解决方法:进入传感器校准界面进行调整 原因B:传感器坏 解决方法:更换传感器 故障5、减压试验时,减压不止,一直到0KPA 原因A:传感器坏 解决方法:更换传感器 故障6、风压始终充不到500Kpa,进行多少次充风始终提示“风压不足” 原因A:总风源风压不足 解决方法:查看总风源风压是否不足500KPA,总风源风压至少应在550KPA以上。 原因B:计算机显示风压过低 解决方法:进入传感器校准界面进行调整 故障7、减压试验时,减压量超过规定减压量过多 原因A:传感器线性发生变化 解决方法:进入传感器校准界面进行调整 故障8、漏泄试验时,语音提示“漏泄试验不合格”,但检查全车没有发现漏泄。 原因A:尾部风压没有达到490KPA以上时就做了漏泄试验。 解决方法:一定要等到尾部风压达到490KPA以上时再做漏泄试验 原因B:连接风管漏泄量过大 解决方法:检查大闸出风管,空管保压漏泄量一定要小于10KPA。 故障9、程序提示“可编程通讯故障”,试验无法进行 原因A:可编程供电保险烧坏 解决方法:更换保险并查明原因 原因B:通讯线路故障 解决方法:重新检查线路 故障10.试验窗体压力值始终显示为510KPA,不管是减压还是充风都没有任何变化 原因A: 列车管传感器损坏 解决方法:更换列车管传感器,进行一次列车管压力校准 原因B:传感器线性发生变化 解决方法:进入传感器校准界面进行调整

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