提高氯气泵输送能力探讨.pdfVIP

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  • 2017-08-09 发布于安徽
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2008年全国烧碱行业技术年会论文集 动阀波动范围25%35%(开度),如果将气动阀全部关闭,氯气进装置压力为负压操作。 从这一现象可以看出,经常周期性调整泵间隙,是可以提高泵的抽气量的。 2.3控制氯气输送温度,提高输送压力 由于气体压力的变化与温度有着直接的关系,当环境温度较高时,氯气系统温度上升, 氯气泵出口压力也会随之上升。为了保证氯气泵的安全运行温度,夏季采用冷冻水对循环酸 进行冷却。在记录的数据中,夏季氯气平均输送温度在35℃,到了液化温度则上升5~10℃, 这在一定程度上影响了液化效率,也直接影响氯气泵的输送效率。冬季由于酸冷却器用循环 水作为冷却介质,氯气的平均输送温度为43℃,到了液化温度会下降10℃以上,在一定程度 上对氯气输送压力有一定缓解,因此,在7.3万t满负荷生产状态下,冬季运行4台泵能够保 证生产。 2.4降低氯气泵前、后阻力降,提高泵的运行效率 氯气从电解到氯气处理先后经过冷却、除雾、干燥等设备,设备阻力降是一定的,氯气 处理到液化管道当初设计为配套3.3万t烧碱,预留余量可达到5万t,而现在生产规模已达 到7.3万t,根据管路特性曲线理论,随着产能的增加,流量的增大,管路阻力会加大,从而 影响泵的输送效率,经统计氯气泵至液化管路阻力降平均在0.01~0.025MP

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