污水处理厂百乐克污泥重启调试方案.docVIP

污水处理厂百乐克污泥重启调试方案.doc

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污水处理厂百乐克污泥重启调试方案.doc

**污水处理厂生化重启调试方案 1. 概述 **污水处理厂日处理水量1-5万吨/d,每日水量波动较大,BIOLAK生化池内污泥受水量冲击淘洗,污泥浓度由7月的1500mg/L降至8-9月的200-300mg/L,9月中旬向BIOLAK池投泥135m3(脱水后湿污泥)左右,其中100m3污泥投加在厌氧区,35 m3投加在好氧区,投加点位选择不正确导致污泥投加无效。为确保BIOLAK池内正常污泥浓度,需重新补泥。 2. 污泥投加前准备 污泥投加前需准备: 1)联络好上游泵站,做到随时掌握泵站信息,控制泵站; 2)厂内在细格栅向BIOLAK配水处准备木闸板2副,用于调控2个系列的进水量; 3)联系110t种泥,提前联系好种泥来厂时间; 4)协调好污泥投加机具(吊车1、吊斗2)、人员4名、铁锹4把; 5)准备淀粉(面粉)3t,磷酸二铵0.5t; 6)准备一块防水毡布或塑料薄膜50m2。 3. 生物培菌程序 1)投泥 采用接种培养方式,污泥运输至厂后,尽快安排机具和人工进行投泥。污泥投加点为东侧曝气池,污泥宜每次少量由吊车吊入好氧区,并尽量降低卸泥口位置,避免距水面过高而砸坏曝气头。投加时1台风机专供1#BIOLAK池,投加点位附近南北侧3条曝气链空气阀全开,池内其余曝气链支气阀可关闭,以确保投泥后最大强度曝气以使干泥化开。 接种污泥投量计算 单格好氧区有效容积 14045 m3 投泥格数 1 格 14045 m3 目前实际污泥浓度 0 mg/L 接种后生化污泥浓度 1600 mg/L 计算投加绝干种泥量 22 t/d 外源污泥含水率 80%   计算投加湿泥量 112 t/d 假设污泥运输车载量 60 吨位 运输车辆 2 辆 共计运输次数 1 次 假设每天拉泥次数 1 次 共计运输天数 1 天 准备机具、人工 吊车(或皮带输送机)1、人工4、苫布50平米 投加位置 好氧池首、中端,尽量多点投加 2)补充营养 在投泥前,尽量进水约池容的20%左右(此时应停止曝气),以利用原水中的有机碳源作为闷曝阶段的微生物有机营养,可一定程度上减少外碳源的需求量。 污泥投加完后,投入淀粉0.5t(20袋),磷酸二铵100kg(1.5袋),以补充微生物生长所需外源C/N/P营养。 培养初期(前4天)若能联系粪便,则尽量多补充粪便营养,经核算,每天粪便需量为10t左右,投点为粗格栅进口段。一方面可减少淀粉等营养物的消耗,另外可充分利用粪便中丰富的微生物菌种,加速培养进程。 接种污泥后营养盐投量计算 1、C投加     需求BOD浓度 80 mg/L 进水挟入BOD浓度 50 mg/L 池内上周期剩余BOD浓度 30 mg/L 单池有效容积 14045 m3 周期处理水量 2809 m3 补充量 749 kg/d C源种类 面粉   原料中C分子比重 0.75   包装规格 25 kg/袋 使用数量 30 袋/天 2、N投加 mg/L 需求TKN浓度 4 mg/L 进水挟入TKN浓度 0 mg/L 池内上周期剩余TKN浓度 2 mg/L 单池有效容积 5000 m3 周期处理水量 2809 m3 补充量 67 kg/d N源种类 磷酸二铵   原料中N分子比重 0.15   包装规格 50 kg/袋 使用数量 1.33 袋/天 3、P投加   需求TP浓度 0.8 mg/L 进水挟入TP浓度 0 mg/L 池内上周期剩余TP浓度 0.5 mg/L 单池有效容积 5000 m3 周期处理水量 600 m3 补充量 4 kg/d P源种类 磷酸二铵   原料中P分子比重 0.42   包装规格 50 kg/袋 使用数量 0.1 袋/天 3)闷曝及小流量调试 投泥及营养后,即可对曝气池闷曝24小时,以使池内污泥恢复活性在闷曝时,保持污泥回流不停止。闷曝完成后,接着 以后4-5天可逐步缩短进水周期及闷曝时间(16h、8h、4h),以及时排除微生物代谢产物及补充新鲜原液,同时应将DO控制在2-3之间(调控风机开启台数),以促使菌胶团细菌的凝聚,避免过度曝气造成污泥的分散。期间外源营养投量可逐步减少(面粉:减为3袋/次、磷酸二铵减为0.3袋/次)。期间加强水质检测及微生物镜检频次,当处理后COD小于100mg/L时,且去除率达到50%左右时,即可调整进水及曝气方式。以后随着生物量的增长及去除率的改善,逐级提高处理水量。当钟虫类固着型原生动物的数量及活性趋于稳定状态时,MLSS达到2000-3000mg/L时,标志着活性污泥培养的结束。 4)扩大接种范围 当东侧曝气池培养成功后,MLSS达到3000mg/L以上

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