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“第四届全国特种混凝土技术”学术交流会 贵卅I.贵阳2013年
试验进行的初期,每次的小型拌和机试配量皆控制为O.03m3,但是其却有可能因此产生
浆量不足的问题,原因是在于新拌混凝土进行流动性、黏滞性及钢筋间隙通过试验后,混凝
土仍须倒回手推车上,以待1小时之后进行后续相关的测试,但其中却可发现试验完成后这
些测试装置的表面上会附着许多浆体,而这些浆体正是自充填混凝土充填性能不可或缺的关
键,有鉴于此,并考虑试验室内拌小型拌和机之拌和效能,因此建议尔后之小型试配总量皆
固定为0.045m3(每盘的材料总重量约为lOOkg),以减少小型试配实验之变量,如此所得之
试验数据方不至低估该批SCC之初始工作性能。
在配置SCC之混凝土,即是将混凝土充分拌和,使所有组成材料皆悬浮于浆体中,让粗
粒料间摩擦阻力降至最低,再加上化学掺料充分发挥分散效果,以致新拌混凝土变形能力及
黏滞性大增,使混凝土达成需求之目的。故在进行小型试配过程中,决定配比化学掺料用量
时,除参酌厂商建议用量外,于试配阶段应将化学掺料加至临界析离状态,若仍无法达到白
充填性能,则需再行检讨配合比比例。
在试验过程中发现,碎石砂在#5’#2.5之间的量过多,无形中就是增加SCC粗粒料的用
量,而粗粒料总量对SCC的钢筋间隙通过性试验有重大影响,过多的粗粒料用量会造成粗粒
料在通过钢筋间隙通过性试验时产生架桥现象,而影响SCC的白充填效果,因此可透过计算
碎石砂中较大颗粒的量(大于#5’#2.5以上),并将之视为粗粒料,然后藉由提高细粒料的
比率,来降低混凝土中颗粒大于#5’#2.5筛的总量。
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SCC进行配比设计时,其细粒料中小于80m之颗粒可视为粉体量的一部份,其效能如
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同增稠剂中的增稠作用效果一般,当小于80m颗粒的量悬浮在水中形成所谓的『浆体J,
则可以带动混凝土中的大颗粒,而形成流动效果;或说,有这些小颗粒,才有足够的稠度可
以避免当增大混凝土流动性时,所可能产生的材料析离现象。
可使用V型漏斗试验来检测SCC的抗压强度。换句话说,当水多加时,我们虽无法由坍
度、坍流度,或者钢筋间隙通过性试验中明显发现,但是我们仍可以由V型漏斗试验的通过
秒数,来察觉到多加的水已经使得SCC的黏稠度下降了,因为我们发现,随着用水量的增加,
V型漏斗试验的通过秒数会随之下降,而这就代表SCC的抗压强度正在下降。虽然不同的配
比,没有一个明确的数字可以说明到底几秒的V型漏斗试验通过秒数是为下限,但是至少我
们知道,透过试验来建立SCC抗压强度与V型漏斗试验的关系后,每当同样的配比被使用时,
就可以透过实验获得的V型漏斗试验通过秒数下限来保障SCC的质量,以保障混凝土不致低
于设计强度。
当胶凝材料用量(总重量)固定,而改变矿粉及粉媒灰的使用比例,藉以探讨其对自充填
性能的影响时,可发现:
当粉媒灰使用量逐渐增多时,自充填性能的表现愈佳,推测其机理是当粉媒灰使用量增
多时,在相同的胶结用量之下,因粉媒灰的比重较轻,致使总胶凝用量的体积增加,且粉媒
灰的轴承效果亦相对帮助混凝土的白充填性效能;但在试验过程中发现,虽然粉媒灰用量高
时对钢筋间隙通过性有所帮助,但从粉媒灰与矿粉为100:0(重量比)之配比中,箱型填充
试验后粒料颗粒反而略有下沉且产生浮灰现象,表示浆体无法有效均匀带动粒料填充,而有
受到重力影响,但新拌混凝土之充填性能较容易达成。
而当添加矿粉的比例较高时,在添加矿粉含量较高之配比表面略有泌水,且粗粒料有部
份停滞于中央,其原因可能为矿粉在搅拌初时吸收水分而后斥水的特性,使得混凝土中之自
由水逐渐浮现于表面,高矿粉含量的配比会因为矿粉斥水的缘故,使得混凝土内自由水的含
量增加,稀释了浆体,使得浆体黏滞性降低,而无法悬浮住粗粒料,因而造成混凝土内粗粒
料的下沉及更严重的析离现象产生,当粉煤灰与矿粉的比例(重量比)为0:100之配比试验
时,皆无良好的钢筋通过性,这说明了矿物掺料完全为矿粉使用的配比,在通过钢筋狭窄通
道时,因泌水现象进而使得粒料下沉,造成粒料大量堆积,因而阻碍了通道。因此当设计含
高炉石含量的自充填混凝土配比时,降低用水量及提高化学掺料使用量,或许可以改善钢筋
间隙试验之通过性。
粉煤灰为中空圆球颗粒且比水泥细小,故其保水性较佳,且当相同重量取代水泥使用时,
整体胶凝用量之体积
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