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关于LF精炼钢水中酸溶铝控制的探讨
聂春雨
(本钢北营炼钢厂,辽宁本溪 1 17000)
摘要针对冶炼新钢种存在的内部质量问题,生产低碳低硅钢种时制约钢水的可浇性,主要是钢水中三氧
化二铝夹杂物的控制,经过LF精炼炉进行钢水净化,可有效控制钢水中酸溶铝的存在,还可以提高钢水内部
质量,细化品粒改善连铸坯内部质量。
关键词酸溶铝造渣钙化LF炉精炼
l前言
冶炼时铝的添加不仅能细化品粒、改善韧性、防止时效,最主要的是能极大地降低钢水
中氧含量。冶炼中铝同溶于同态铁中被称为酸溶锅,可以改善钢水质量,而酸溶铝很容易与
氧结合成A1203,会附着在水口,影响到钢水浇注,进而提高钢水内部质量,F面谈论一下。
2钢水中酸溶铝控制原理
LF炉增酸溶铝是一个1:艺难点。实践表明LF炉增酸溶铝应遵循以下四点:
2.1判断下渣量:判断进站钢包的渣量 ‘i
+理想的渣量一般要求钢包渣量小于50mm,当下渣量火于150mm时处理时就很凼难了,将
钢包渣量控制在合适范围是很重要的。
2.2造白渣:精炼过程中快速造白渣
要确保钢水中含有一定量的酸溶铝,必须造CaO—Si02.A1203渣系,且精炼结束前炉渣碱
度控制在3.0—4.5范围内,终渣(FeO+MnO)0.5%,保持熔渣良好的流动性和较高的渣温,
保证脱硫,’脱氧效果。 .
2.3增铝:保证精炼全程白渣化,同时增加钢中铝
造白渣时,加入仅供造白渣脱氧需要的铝,等到炉内精炼白渣成形,炉内形成良好的还
原气氛,增铝不容易被二二次氧化,此时加入适量的铝,才能形成酸溶锅。
2.4钙化:钢水出站前对钢水进行钙化处理
实践表明钢水中酸溶铝达到一定浓度,必须要一定量的[ca]。因此精炼结束后,要通
过喂钙铁线的方法进行钙处理,并弱吹氩气。喂钙线的原则是要使钢水中有一定量的钙饱和
度。弱吹氯气尽可能长,避免钢液二次氧化。
3精炼炉控制酸溶铝生产工艺
非金属夹杂物的化学成分、数量、大小、分布特性和形态对钢材的性能有较火影响。铝
不仅是良好的脱氧剂,而且是有效的变性剂,保证获得具有规则的细晶粒,然而脱氧产物是
氧化铝,会恶化钢水的流动性,导致浇铸水口堵塞。
氧化铝夹杂物对钢材性能的不利影响,是限制特殊钢脱氧心铝的原因,例如SAEl008品
种,从而产生了保证钢产品质量的问题。近几年有力地证明了,锅脱氧的钢水用钙处理,能
消除这些不理想的效果。
27
把阎体氧化铝夹杂物变性处理成液态复合12CaO·7Al
20是铝脱氧的钢液用钙处理的主要
任务。它们在钢包用氟气搅拌钢水的条件F能够部分排除到渣中。同时溶解钙与氧化铝夹杂
物化合,形成各种成分铝酸钙盐,其数量与溶解钙数量成正比地增长。
4酸溶铝控制的效果
4.1 2011年6月份,生产钢种:Q345C
采取6月25—27日锅进限情况统计:
Al含量(%)
日期 炉数 合格百分数%
0.015 0.0l 5——_0.040 0.040
625白 20 13 7 0 35
6.25夜 28 8 20 0 71.4
6.26白 25 3 22 0 88
_
6.26夜 28 ) 23 0 82.I
6.27白 18 2 16 O 88.9
合计 l】9 3l 88 0 74
4.2生产Q345C结果分析
从表中可以看出,酸溶铝合格率不稳定,且较低,需调
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