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成品检验主要不良统计.xls
Sheet3
6月份
嘉兴市日信塑胶实业有限公司
成品检验主要不良统计
序号
检验日期
产品型号
客户
生产数量
抽检数量
不良数量
不良率
处理方案
返工原因
产生不良原因
纠正与预防措施
JYLQ06/光波管
欧普
返工
铁箱体变形,两U型槽断差
1:喷塑加工商野蛮装卸铁箱,导致部分铁箱变形;
2:经过查证:此批铁箱是挑选物料,需挑出喷塑不良和变形的铁箱,品质部没有贴挑选/加工物料标签;
3:生产此批物料时,打铁箱员工挑选铁箱不仔细;
4:U型槽断差的原因:A、U型槽架的螺丝孔是¢4,紧固U型槽的螺丝是¢3,B、切割U型槽时断面有±1mm的误差,C、U型槽弧度有偏差;
1:MRB评审的不合格物料需挑选时,IQC在物料上黏贴挑选/加工物料标签 ,品质部负责人监督并考核IQC;
2:挑选/加工物料在生产前或者生产时需专人挑选,确保上线的物料无缺陷(挑选完成后是否要品质检查);
3:研发部重新设计U型槽和U型槽架的结构,U型槽采用镜面铝材; 4:U型槽有断差时用塑胶榔头轻敲突出U型槽面,使产品的U型槽平整;
5:公司开发了新喷塑加工商,经过多次检查,喷塑铁箱的外观符合要求;
接线松脱,接线柱镙丝头打滑
1:接线柱螺丝滑丝,员工没有用手拨连接线是否松动;
2:JYLQ06的接线盒座是铁质,螺丝孔是翻孔结构,固定接线柱的螺丝需较大扭力才能攻丝;操作员用的螺丝刀头与螺丝头不匹配,导致螺丝头打滑;
3:打开关操作员没有自检开关的外观,检验员测试产品时疏忽没有全面检查产品的外观质量;
4:IPQC对重点岗位的检查疏忽,没有发现接线松动;
1:接线柱来料时,IQC注重压紧螺丝检查,合格入库;
2:打JYLQ06的接线柱时,操作员核对电批螺丝刀头和扭力大小是否合适;操作员接线后,自检连线是否正确,用手拨连接线判断其紧固性;
3: 每条生产线班组长对每个岗位执行要求的监督,品质巡检对该工序进行核查并考核;
JYLF03-Y22/换气+圆照明
镇流器上灰白线松脱,电机镙丝掉,面板变形,机台脏
1、引线插簧没有插入镇流器端子底部,连接不可靠;
物料员拉货时不小心,几块面板从颠簸的拖车掉下,导致面板变形;
抽检库存电机300PCS,有1PCS电机固定螺丝松动;
4、查看库存物料,塑件包装箱没有用胶带封口,仓库是水泥地面灰尘大,顶层的包装箱塑件表面有灰尘;
1、操作镇流器引线端子时,插簧插到端子孔底部,至插簧的弧形簧片完全弹出端子口;
2、物料异常跌落时,报告车间QC检查,造成较大损失时相关责任人照价赔偿;
3、品质部发联络单到双波公司,要求电机螺丝打紧,来料时IQC检查电机螺丝的紧固性;
4、仓库管理员不定时拖地,包装箱开箱后用胶带封口,做好库房的防尘措施;包装员套袋前检查产品的外观,产品表面不能有油污;
5、召开品质会议,每个岗位的品质要求告知员工,按照要求执行,不安要求操作经考核进行处罚,品质巡检在生产线上抽查验证;
P081642A
百顺
退一件
按钮间隙不匀称
经过分析产品,不良品为模具异常,模具结构问题。
纠正措施:退货产品制成车间全检返工,不良品返工后QC进行全检,方可打包入仓;预防措施:技术部进行分析变异原因,然后制定维修方案后进行模具维修。
P081621A
按钮高低不平
经拆样分析原因为连接板捶变形,属于员工组装的时候用力过大。
纠正措施:全检返工不良品,制成车间品管全程跟进;预防措施:1、员工操作手法进行定期培训;2、对拉长收货检验方法进行一次培训。
预防措施:与扣板供应商封样,扣板车间按照工艺卡操作,检验员工按照检验标准检测,合格后签字入库。
预防措施:每批生产前调节好设备参数后,由巡检进行首件确认,合格后方可批量生产
2、山东运营中心反映有严重色差。
2、前期M004有严重色差,已经更换供应商,检验员按照扣板标准检测。
预防措施:针对色差问题与扣板供应商封样,在每批来料时依照样品对色差进行确认,保证批次之前色差不超过1.2
DS-P004
日信
反面露底
FM-P001
预防措施:1、车间QC对员工操作做2次培训;2、加严抽检此类产品及些问题。
X11005
清风
胶袋封口不良
X11008
X11005-单开关五位转换器4.8M(KA)
P086201
特采
面板有高出外框的现象,与样版不相符。
经测量产品各配件尺寸,发现产品面板的4号产品厚度偏厚,标准10.3mm,实测为10.5mm,导致产品面板高出面框。
1、品质部立即对面板模具进行报修,但由于产品模具改动,技术部回复做完本月计单后维修。
X11006(4.8M)
指示灯未装到位、开关按钮不复位
X11003(1.8M)
开关按钮不复位
1.开关帽与开关套有干涉,使开关弹不起来。2.接单芯线时导致,因单芯线是硬线,穿过开关一个
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