20MnCr5(SH)钢试样分析报告.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
试 样 分 析 报 告 2011年2月13日,西宁特钢技术质量部收到生产销售部服务人员从江苏双环带回钢材缺陷样件1支,钢种为20MnCr5(SH)钢(执行标准:Q/XGSZ 382-09),为用户冷剪切下料过程出现剪切开裂;对缺陷样件进行检验分析,具体情况如下: 1、缺陷样件描述 1.1缺陷样件长度约160mm,直径约Φ70mm(见照片1);开裂情况见照片1、2。 照片1 照片2 1.2沿缺陷样件开裂处横向切断,未见任何异常及明显裂纹源,见照片3、4。 照片3 照片4 2、缺陷样件检验分析 2.1低倍组织检验 从缺陷样件取横截面试样做酸浸低倍组织检验(执行标准: GB/T1979),检验评级结果见表1: 表1 (单位:级) 20MnCr5(SH) 一般 疏松 中心 疏松 方框 偏析 一般 点偏 边缘 点偏 白点 缩孔 翻皮 晶间 裂纹 皮下 气泡 边缘 夹杂 标准要求 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.0 ≤1.0 0 0 0 0 0 0 检验结果 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 低倍照片见照片5、6: 照片5 照片6 2.2非金属夹杂物检验 从缺陷样件开裂处切取非金属夹杂物,进行非金属夹杂物检验分析(执行标准:GB/T10561),结果见表2。 表2 (单位:级) 20MnCr5(SH) A (塑性) B(脆性) C(硅酸盐) D(球状) 粗 细 粗 细 粗 细 粗 细 标准要求 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 检验结果 0 2.0 0 1.5 0 0 0 0.5 0 2.0 0 1.0 0 0 0 0 夹杂物见照片7、8。 照片7 照片8 ×100 2.3脱碳层、组织、晶粒度检验 对照片4试样进行裂口两侧脱碳层检验,裂口两侧脱碳层深度为0.10mm(执行标准:GB/T224),见照片7;裂口试样处组织正常,为铁素体+珠光体,试样晶粒度为7级;见照片8、9、10。 照片7(边缘-1) 照片8(边缘-2) 照片9(边缘-3)×100 照片10(中心)×100 2.4硬度检验 对缺陷样件(照片5、6试样)进行状态硬度检验(执行标准:GB/T223.1),硬度结果见表3。 表3 检测部位 芯部 边缘 表面 标准要求 ≤229HBW 检验结果 170HBW 178HBW 200HBW 检测部位见照片11、12: 照片11 照片12 3、分析 3.1从试样的低倍组织检验结果看,一般疏松、中心疏松、锭形偏析等均合格。 3.2从试样的非金属夹杂物检验结果看,此钢的非金属夹杂物评级较低,合标准要求。 3.3从试样的金相组织检验结果看,组织正常(为铁素体+珠光体),且均匀。 3.4从试样的裂口两侧脱碳层深度检验结果看,裂口两侧无脱碳现象。 4、结论 从上述检验分析来看,钢材各项检验结果符合标准要求,无异常情况;从开裂裂口形态观察,初步分析可能是由于剪切过程时剪刃间距调整不当等导致钢材开裂。 西宁特殊钢股份有限公司技术质量中心 2011年2月22日 剪切面 裂口

文档评论(0)

9885fp + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档