必佳乐喷气织机色织生产纬停分析与探索.pdfVIP

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必佳乐喷气织机色织生产纬停分析与探索 周森 江苏联发纺织股份有限公司 摘要:纬停是喷气织机停台的主要因素,严重影响产品的质量及织机效率,为提 高质量及织机效率,我们通过研究分析,重点从工艺设计、上机工艺参的完善、设备性 , 能的保障、引纬能力的改进、浆纱半制品质量等改进进行研究。 i 关键词:开口;引纬时间;辅喷;工艺设计;插筘法; 1.工艺设计的改进 1.1常规品种插筘方法 常规的工艺设计插筘法:l、2、3、4/2入,但上机后因毛羽问题前梭口开口不良, 引起纬停严重;改进2、3、-4、。1/2入开口清晰度提高一半,整体十万纬纬停由8降低 到4。 1.2高经密品种穿综法 常规高经密品种穿综法:1、2、3、4、5、6/3入,因经纱密度高,在开口区产生再 生毛羽,前梭口钢筘处引起开口不良,通过采取l、4、3、6、5、2/3入,开口清洗度 提高3/4,整体十万纬纬停由14降低到6;1.32/1等斜纹类品种插筘数。 根据常规经密设计使用2入后,2、3/4、2/3、4一个循环是3个筘齿,张力不一 致,引起开口不清晰,改为2、3、4/3入后,同筘齿内经纱张力均匀,整体十万纬纬停 由6降低到3。 2.上机工艺的优化 2.1相位差 调整平纹品种的相位差309/309/289/289,开口过程中相邻经纱因综平时间不一致, 经纱错开,开口清晰;调整平纹品种的相位差20度后整体十万纬纬停由8降低到4。 2.2综框高度 调整综框高度73/73/70/70经纱因综平时就经纱错开,开13清晰;调整后整体十万 纬纬停由8降低到4。 2.3平稳量 调整加大平稳量后后梁摆幅增加,经纱因毛羽粘连的被撕裂开;开口清晰,高经密 品种调整后整体十万纬纬停由12降低到7。 3.设备性能的保障 3.1辅喷定期清洗 辅喷清洗每3个月清洗检查,确保辅喷16孔不堵塞畅通,每次上轴做好检查,整 体清洗后十万纬纬停由6降低到5。 3.2剪刀的校正 通过对剪刀的检查校正,尤其粗支品种;牛津纺品种。、消除了因粗支品种的剪切不 良引起的纬停,校正后牛津纺的十万纬纬停控制在2左右j 3.3电磁阀的相应时间 对异常机台使用引起检查电磁阀的相应时间灵敏度,对异常的进行更换。 4.引纬能力的改进 4.1改进钢筘的高度,引纬槽的宽度及高度 对高密的钢筘高度由原来的120MM调整为116.5MM,增加了筘齿的稳定性,提高开 口清晰度。 4.2辅喷的增加 对内侧1、2只辅喷之间安装1只辅喷,增加引纬能力,6色品种因钢筘的局限,纬 停较高,通过对内侧增加辅喷增加引纬能力,降低因钢筘原因引起的外侧扭结式纬停。 5.浆纱半制品的改进 5.1浆纱配方的优化 对上浆中改进PVA的用量,改善毛羽;提高开口清晰度;将高经密品种原配方中PVA 的用量20%提高到35’40%,保证成膜,增加耐磨,提高开口清晰度。 105 5.2湿分绞的使用 对湿分绞的使用规范;尤其深色纱品种;通过湿分绞降低再生毛羽,提高开口清晰 度,尤其深色品种。 6.纬纱倒筒质量的提高 根据纱支设定倒筒的车速,控制再生毛羽;对倒筒的张力跟进,提高筒子的成型, 保证退解。 使用目前国内先进的德一倒筒机,对高支纱车速由i000转/分,降低到700转/分, 降低再生毛羽;保证纬纱的成型。 7.结论 通过以上措施的采取整体纬停由原来的十万纬8降低到4,降低了停台频次,提高 了质量及产量,通过此次对纬停原因的研究提高了我们分析问题、解决问题的能力。 参考文献 [I]刘磊,田伟,祝成炎,王晓林.喷气织机优化引纬工艺参数的研究:中 国,201005,TSl03.33 [2]郭兴峰,陈丽华,吴涛.喷气织机引纬工艺参数的最佳选择:中 103.337.1l 国,199804TS [3]王贯超,张平国,梁海

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