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660MW超超临界机组停运保护技术应用的研究.pdfVIP

660MW超超临界机组停运保护技术应用的研究.pdf

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电厂化学201 1学术年会论文集 2011.10上海 660MW超超临界机组停运保护技术应用研究 范圣平 苏伟 广东电硒公司电力科学研究院(广东广州510080) I摘要l通过对现有停(备)用保养方法的研究和综合分析。提出了适合翘起-J刍界机组特点的停(备)用保护斯方法——-.·氨水 碱化烘干+空气吹扫”。应用实践表明,谊方法是一种经济。环保、纯物理的保护方法。不仅不需要增加任何设备,也不要添加 任何顿外的药品,且不产生任何废水.废气和固体废弃物等,是一种值得推广应用的保养方法. I关键词l起超临界:停运保护:氨水碱化烘干:空气吹扫 _^』,—J- 匍置 热力设备停(备)用腐蚀一方面会引起机纽重新启动时,水汽质量下降,水冲洗时间增加,排水鬣增 大,延误机组并网时间,降低负荷增长速度:另一方面,水汽质鹫变筹会导致锅炉水冷鼙结垢加剧,引 起垢下腐蚀或爆管事故发生。所以必须按照《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》川(DL/T 956.2005)的要求对停川期间的机组进行防锈蚀保护。 超超临界机组具有水汽品质要求高,水汽系统庞大,过热器、再热器立式弯头多等特点,因此,需 要采取操作方便,可靠的热力设备停备用保养方法。本文以某厂3机组(660MW超超临界燃煤机组)为 列,介绍了一种适合超超临界机纽的停运保护方法。 1设备概况 某电厂3号机组为660MW超超临界燃煤机组。锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司的超超临界 参数、直流炉。额定蒸发鼙(BRL)1935.7仇、额定蒸汽压力(过热器出I=I)26.15 MPa(a)、额定蒸汽温度 (过热器出口)605℃。 汽轮机采用东方集团汽轮机厂生产的超超临界、~次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽 式汽轮机.型号:N660.25.00/600/600。 发电机采用东方集团生产的产品,水氢氢冷汽轮发电机,自并励静止励磁。 2保养方法选择 该机组于11月1日停运,时间约需2个月.为了防止停用腐蚀,热力设备停用期间必须采取保护 措施,所采取的保护方法较多。按照其作用原理.大体上可以分为三类【2】:第一类是阻.It空气进人热力 设备水汽系统内部。如充氮法、保持蒸汽压力法等:第二类是降低热力设备水汽系统内部的湿度。如烘 干法、干燥剂法等:第三类是加缓蚀剂等化学药剂,使金属表面生成保护膜,或者除去水中的溶解氧。 所加缓蚀荆有联氨、氨、气相缓蚀剂_手11成膜胺等。 目前,防止热力设备停用腐蚀的方法主要有热炉放水余热烘干法、充氮法、保持蒸气压力法、锅炉 满水保护、碱化烘干法、干风(热风)吹干法、干燥剂法、真空法、氨一联胺法、气相缓蚀剂法,成膜 胺法等。保持蒸气压力法、锅炉满水保护、烘干法、真空法一般用丁短期停用保护.不适用于本次保护 的实际情况;成膜胺法虽然保护范闸广,且不影响检修,但对给水及炉水温度、主蒸汽压力等参数有一 定要求,并且需采购专川药品。并需专片jI加药设备,并对精处理树脂有一定影响,加之本次保养时间紧 迫,也不宜采用此方法:干燥剂法仅适川于结构简单的小型机组:干风(热风)吹干法和气相缓蚀剂法 均需要配备专心干风(热风)系统且要求系统具有一定严密性。针对3号机组停炉时间约为2个月的实 际情况,决定采用氨水碱化烘干法,为防止水残存在系统内,采刚空气吹扫,将残存水赶出。 3碱化烘干+空气吹扫法具体实施过程 193 电厂化学201I学术年会论文集 2011.10上海 3.1水汽系统碱化烘干 在机组停机前4h,加火凝结水精处理出口加氨量,提高省煤器入口给水pH值至9.4-10.0。{|;}5炉停 运后,按运行规程进行热炉放水.余热烘干. 表1氨水碱化烘干期间水汽品质 时间 省煤器入口(pH) 主蒸汽(pH) 11月1日13:10 9.5l 9.56 14:10

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