超(超)临界机组给水泵选型的探讨.pdfVIP

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第七届电力工业节能减排学术研讨会论文集 199 热蒸汽)进汽13,连接冷再热进汽控制阀3。工作源为其中一台机组的冷再热蒸汽.同时此辅助汽 汽源流过主汽阀l和控制阀l、2进入喷嘴组I、源和二期机组辅助蒸汽联络.使辅助蒸汽管道和 Ⅱ。确保正常运行的最佳经济性,备用汽源通过 二、三期联络管道内始终有蒸汽流动,处于热备 主汽阀2和控制阀3流人喷嘴组Ⅲ,确保锅炉最 用状态。该机组配置了二级串联液动旁路,高、 大出力时的蒸发量及跳机后100%高压旁路的减 低压旁路容量各为100%和65%。另配有100%再 温水量。每个进汽口装有喷嘴组,由于备用汽源 热安全门,高压旁路兼作锅炉主蒸汽安全门。 的压力参数高于正常运行时的五级抽汽,装于冷 当三期机组双机运行,一台机组发生锅炉 再热进汽口的喷嘴组强度高于五级抽汽的进气口 MFT或其他事故时,给水泵汽轮机汽源可无扰切 喷嘴组强度。喷嘴组出口为控制叶轮,蒸汽直接 换为辅助蒸汽(1临机冷再热蒸汽)。当三期机组单 进入控制叶轮膨胀作功后继续进入压力级作功, 机运行时发生跳机、大幅甩负荷或FCB事故(主 整机只有一个控制叶轮,双流汽轮机的另外一侧 变压器出口开关跳闸.汽轮发电机快速减负荷至 只有压力级,蒸汽在控制叶轮后分成两路,一路 带厂用电作孤岛运行)时.给水泵汽轮机工作汽源 沿着控制叶轮出口流向压力级,另一路通过三个 主机五级抽汽消失,由于采用100%高压旁路和 喷嘴组之间的空档反向流人双流汽轮机的另一 65%的低压旁路,机组的冷再热蒸汽依然存在, 侧,喷嘴组与控制叶轮之间的漏汽也进入反向作 此时作为小汽机备用汽源的本机冷再热蒸汽快速 功。 投入驱动给水泵。当三期机组单机运行时发生锅 1.2.2新机调试和机组启动、停运 炉MFT时.由于辅助蒸汽管道和二、三期联络管 三期第一台新机调试期间给水泵汽源由该厂 道处于热备用状态.使二期冷再热蒸汽可以以最 二期工程辅助蒸汽供。 快的速度向三期给水泵汽轮机供汽,显著缩短了 该厂三期工程双投后.备用汽源为临机冷再 重新启动时间。该厂执行的全真运行工况的 热蒸汽。供机组启动和停运过程中低负荷期间给 100%负荷FCB试验事故曲线显示给水泵转速及 水泵汽轮机的驱动汽源。该给水泵主泵的额定转 给水流量从下降到恢复至过调,仅仅用了7s, 速为4700 350 省煤器出口温度甚至没有上升f2I,确保了锅炉运 r/min,设计的临界转速为2r/min, 为避开临界转速区域.给水泵的最低运行转速为 行的安全。 2700 r/rain。在调试、启动和停运阶段机组负荷1.3给水除氧系统布置优化 低于45%BMCR时,要求给水流量小,压力低, 在该方案中给水泵主泵和前置泵同轴布置, 前置泵垂直位置必将抬高。前置泵汽蚀余量将会 参考给水泵制造厂SULZER提供的设计曲线,通 过开启给水泵再循环维持给水泵主泵的转速在 减小,为保证其安全运行,在给水除氧系统布置 2700r/min运行,泵的出口压力达到16MPa,流 方面,采取优化措施确保安全,给水泵组由传统 量为446.4t/h,在给水泵出口配置调节旁路,设 的17m层布置移至8.6m层.使给水前置泵的 置出口隔离阀以及调节阀.用调节阀调节给水流 汽蚀余量减少不至过多,通过计算除氧器布置在 40 量,满足锅炉供水要求。为进一步对设备运行进 m即可保证瞬态工况下前置泵人口有效汽蚀 行优化,该厂在三期工程首台机组给水泵试转调 余量大于零,前置泵不会发生汽蚀。为了进一步 试期间.通过对泵组在不同转速下的振动测量分 确保前置泵的汽蚀余量,参考欧洲典型

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