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流化床内旋风失效原因分析及改进措施.pdf
维普资讯
硫磷设计与粉体工程
2006年第2期 SP&BMHREL TEDENGINEERING ·27 ·
流化床 内旋风失效原因分析及改进措施
范科飞
(南京化学工业园有限公司,江苏 南京 210048)
摘 要:针对硝基苯加氢流化床反应器在使用过程 中出现 的生产负荷下降、催化荆损失大增等问
题,分析了其内部三组 串联的旋风分离系统性能下降的原因,并以经验公式计算、核实,提出了改进措施
和加强管理的建议,取得 了良好的效果。
关键词:内旋风 +流化床 ;失效;原因;措施
中图分类号:TQlll,1 文献标识码:B 文章编号 :1009—1904(2006}02—0027—04
1 概述
南京化学工业园有限公司2002年 7月新建投
产一套20kt/a苯胺装置。其核心设备硝基苯加氢 翼阀
流化床反应器,采用 Ca—SiO 催化剂,反应器为立
式圆筒形结构(见图1),下部进气 ,介质成分主要是 U形管
硝基苯和过量氢气。反应后的苯胺 由出口排出,并
夹有水汽和剩余氢气。为控制反应温度需移走反应 风帽
热(△ :489.9kJ/oto1),流化床 内装有 U形换热
管。由循环水泵供水回收反应热,要求床层温度稳 分布板
定。轴向、径向温差小。催化剂选用吉化公司生产的
颗粒状改性 Cu—SiO 催化剂。经过三个单程生产 图1 流化床反应器结构示意
使用,其单程产量、寿命和生产负荷均有不同程度的
下降(见表 1)。 表 1 苯胺生产中反应器操作数据统计
从表 1可以看出,催化剂的不断损失是制约苯
胺装置单程寿命的主要原因。因此,探讨内旋风性
能下降原因,有针对性地落实改进措施,是提高流化
床产能的关键。
2 旋风分离器
流化床内设有三组串联的CLT/A型旋风分离
注:生产负荷按损失每千克催化剂计。
I , I
化器炉气的状况,影响分析数据的准确性; 器,含固体颗粒的气体 由矩形进 口管 (400mmX500
3、转化器一段使用最新研制的产品NSD、NSZ 咖 )切向进入旋风分离器内,以造成气体和颗粒的
型钒催化剂,缺少相应的使用经验 ,性能不够稳定, 圆周运动,颗粒被离心力推至器壁,汇集于锥形底部
尚有改进余地。 的集尘斗中,并通过料腿返回床层 ,被三个串联的旋
风分离器净化后的气体由最后一个的中央排气管排
作者简介 :江 浩(1972一),男,浙江长兴人,工程师,现从事
生产管理工作。 出。内旋风分离器结构简单,没有运动部件,操作不
(收稿 日期:2005—10—20) 受温度、压强的限制。所分离的催化剂颗粒进入床层
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硫磷设计与粉体工程
· 28 · SP&BMHRELATEDENGINEERING 2006年第2期
后防止了颗粒分级,对
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