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烧成制度对釉面质量的影响.pdf
维普资讯
2006.No.2 陶 瓷 ·27 ·
烧成制度对釉面质量的影响
研
(河北理工大学轻工学院 唐山 063020)
摘 要 低温快速一次烧成釉面砖主要 的质量 问题之一是釉面质量不稳定 ,针孔、釉泡等缺陷严重 。结合工厂实际,在选
用优质配方的基础上 ,通过改进烧成制度试验 ,使釉面质量得到了明显的改善 。
关键词 一次烧成 烧成制度 釉面质量
1.1 配方选定
前言 我们选取某建筑陶瓷厂的优质产 品配方进行试
验 ,坯、釉料配方的化学组成见表 1和表2。
表 1 坯料配方的化学组成 (质量 %)
近年来,低温快速一次烧成工艺技术用于釉面砖
生产 ,为企业带来了可观的经济效益。但是,在生产过 Sio2Al203redO,Tio2 CaO Mgo l(2O Na20烧失 合计
程中,由于生坯施釉 、坯釉同时烧成有一定 的技术难 68.o7l4.03 I.67 0.58 4.10 3.75 1.15 1.6l 5.o499.55
度,致使产品的釉面质量有时很难控制 ,易产生针孔 、 坯式为:
釉泡 、光泽差等缺陷。结合工厂实际,在选用优质配方 0.494CaO
的基础上 ,通过改进烧成制度试验 ,使产品釉面质量得
0.628MgO 。.929A12
到了明显的改善,达到预期的效果 。 0.083 0 0071003}7…
.
0.173N82O
1 试验过程
表 2 釉料配方的化学组成 (质量%)
釉式为 : 针孔的主要原因是升温过程中气体排 出造成 的,所 以
0.074k 0 制定烧成 曲线时,在 750—950℃之间是关键 ,应尽量
0.154N 0 延长这一阶段的时间,以使在此温度区间内各种有机
0.284Ca0 物或无机物尽可能的完全氧化、分解、排出气体 ,减少
0.181MgO 烧成带的气体排出量 ,避免烧后 出现针孔。为此 ,我们
0.235Zn0 做了6组烧成试验 ,不同烧成制度的状况见表 3。
0.016Ba0 通过改进烧成制度试验,测试釉面砖最高烧成温
0.056SrO 度为 1125℃,烧成周期约为42min。
1.2 烧成试验
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