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- 2015-08-24 发布于重庆
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青钢烧结降低烧结矿MgO含量的工业试验.doc
青钢烧结降低烧结矿MgO含量的工业试验
王 东1 宋 辉2
(1、烧结公司 2、技术中心)
摘要:本文总结了青钢烧结矿降低MgO含量工业试验的情况,分析了青钢烧结原料条件下,降低烧结矿MgO含量,对烧结生产和高炉生产的综合影响。
关键词:烧结矿 MgO 转鼓强度 炉渣流动性
1、 前言
青钢烧结目前建有50m2和105m2烧结机各两台,具备年产460万吨的产能。根据国内近年研究成果,MgO含量对烧结矿转鼓强度、利用系数、成品率、垂直烧结速度等的影响规律大体呈开口向上的抛物线型,其底部对应的MgO含量大约在2.75%左右。这一区域是烧结机低利用系数、低成品率、烧结矿转鼓强度、筛分指数均较差的区域,对烧结和高炉生产都不利。
目前青钢烧结矿MgO含量控制在2.70-2.80%,正好处于抛物线底部敏感区域。为了探索青钢烧结原料及工艺条件下,MgO对烧结矿质量的影响以及烧结矿适宜的MgO含量,技术中心和烧结公司一起进行了降低烧结矿MgO含量的工业试验。
2、 理论依据
2.1 大量实验室研究和生产实践表明,烧结矿MgO含量1.8%-2.3%时,MgO含量增加有利于抑制烧结矿低温还原粉化,改善烧结矿微观结构,且MgO含量2.0%附近时存在一个显变点,随MgO含量逐渐接近2.0%,烧结矿低温还原粉化率(RDI)明显改善。其原因在于烧结过程中MgO的矿化,MgO固溶于磁铁矿中形
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